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調試月總結兩篇
篇一:調試總結
一、調試方案及調試過(guò)程
2月15日,就當前運行狀態(tài),做出如下調試方案:
方案一:
準則:在保證MRC壓縮機正常工況的前提下,緩慢調整MRC壓縮循環(huán)系統及低溫液化系統的參數,使其趨于設計值。期間,應杜絕一切超溫、超壓、超負荷現象的發(fā)生。
設計參數如下:
1、緩慢降低S1105 MRC出口分離器的溫度至設計值;同時(shí)應密切觀(guān)察MRC壓縮系統的參數變化。
2、 通過(guò)冷箱液相節流閥FV0811A/B及液體回收泵的出口閥V1152A/B的調節,將S1105 MRC出口分離器的液位維持在700mm---800mm;并同時(shí)密切觀(guān)察冷箱液相節流前后溫度TI-0812A/B、TI-0813A/B的變化。 3、在壓縮機入口流量與喘振流量有一定安全距離的情況下,緩慢關(guān)冷箱氣
相節流閥FV0821A/B,以提高壓縮機的出口壓力,使其緩慢趨于設計值。 4、在防喘振點(diǎn)離防喘振線(xiàn)不遠的時(shí)候,而壓縮機的進(jìn)出口壓力依然很低,可根據混合冷劑的組分分析,緩慢配比所缺冷劑;因現各冷劑組分離設計值很近,所以在短暫配比之后,應停止配比,觀(guān)察一段時(shí)間混合冷劑的組分變化。然后在進(jìn)行相應的配比。
5、隨著(zhù)冷劑系統冷量的增加,天然氣的處理量緩慢的進(jìn)行匹配。 2月16日開(kāi)始實(shí)施方案一,首先將壓縮機出口分離器的溫度調至40℃~42℃,使氣液兩相冷劑進(jìn)冷箱前的溫度接近設計值。然后關(guān)小冷箱的液相節流閥,此時(shí)MRC壓縮機入口溫度上升,冷箱上板式熱端溫差減小,入口分離器成液量減少,出口分離器液位上升,冷箱內冷劑液相通道阻力減少。再緩慢開(kāi)大冷箱的液相節流閥,冷箱上板式的溫度開(kāi)始下降,但使壓縮機出口分離器的液位不低于600mm,與此同時(shí),也緩慢關(guān)小冷箱的氣相節流閥,壓縮機的出口壓力上升,進(jìn)口壓力下降,此時(shí)根據混合冷劑的在線(xiàn)分析結果,向系統內配比所缺冷劑,使壓縮機的進(jìn)出口壓力緩慢上升。
此調試過(guò)程中,在天然氣處理量不變的情況下,壓縮機的能耗相比之前有所下降,天然氣處理量能維持在12500m3/h~13000m3/h。但壓縮機出口分離器的液位波動(dòng)較大,冷箱上板式的溫度也只能短時(shí)間靠近設計值,以致運行中工況不穩定。
通過(guò)3月6日觀(guān)察,MRC液相B通道冷劑流量過(guò)大,其阻力也遠超設計值,冷劑壓縮機循環(huán)量偏大,出口壓力未達到設計值,這時(shí)的壓縮機已經(jīng)達到額定功率,做出以下調試方案:
方案二:
1、降低MRC液相B流量,使MRC壓縮機進(jìn)口流量降低,同時(shí)B板式液相阻力降低,MRC出口分離器液位升高,避免液相流道氣液混流。
2、MRC流量降低,電流、功率下降,可向冷劑系統添加輕冷劑,提高進(jìn)口與出口壓力,從而增加制冷量。
3、通過(guò)調整組份、液相流量,縮小板式熱端溫差,減小冷量損失,從而提高產(chǎn)量。3月7日開(kāi)始做出調整,關(guān)小MRC液相節流閥,降低流量,提高M(jìn)RC壓縮機出口分離器液位,使MRC壓縮機進(jìn)口溫度升高,液相通道阻力下降。
MRC液相流量減小后,壓縮機的功率和出口壓力都有所下降,向冷劑系統補充冷劑。冷劑壓縮機出口壓力升至45bar時(shí)停止補充冷劑,但MRC液相通道阻力還是偏大,懷疑板式可能堵塞,上板式溫度不能降到設計值。
3月12日經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì )研究,做出如下調試方案:
方案三:
通過(guò)冷箱板式的溫度觀(guān)察,負荷基本都集中在下板式,上板式的溫度始終降不下來(lái),這就關(guān)系到MRC的一個(gè)冷量平衡,需通過(guò)對板式的冷量調節使上板式的溫度降下來(lái)。
1、關(guān)小MRC氣相節流閥,使下板式的氣相流量減小,從而實(shí)現冷量的分配。 2、在關(guān)小MRC氣相閥的同時(shí),壓縮機的進(jìn)口壓力會(huì )相應減小,出口壓力升高;由于MRC液相節流后的壓力在1.9bar左右,低于設計值2.28bar,所以MRC進(jìn)口壓力會(huì )在關(guān)小氣相節流閥后降得更低,這時(shí)先不管進(jìn)口壓力,在把氣相流量減小到11000~12000m3/h時(shí),觀(guān)察壓縮機的出口壓力和MRC的組份,如出口壓力低于設計值44.8bar,可對MRC系統配比適當的冷劑,保證壓縮機的冷量供給。
3、在關(guān)小MRC氣相流量和配比冷劑的同時(shí),觀(guān)察上板式MRC的熱端溫差,如熱端溫差過(guò)大,通過(guò)調節液相的流量和冷劑組份中重組份的比例(如熱端溫差過(guò)大,減小MRC液相流量或配比冷劑減小組份中重組份的含量)。
方案四:
MRC壓縮機的進(jìn)口壓力過(guò)低
1、開(kāi)大MRC氣相節流閥,降低MRC壓縮機出口壓力,使MRC壓縮機進(jìn)口壓力達到1.8bar左右,觀(guān)察這時(shí)壓縮機出口壓力,在保證壓縮機進(jìn)口壓力的情況下對MRC進(jìn)行組份的調整;在配比冷劑的過(guò)程中調節出口壓力和進(jìn)口的總流量。
2、MRC液相的流量根據總流量做出相應的調整,保證壓縮機的進(jìn)出口壓力,在進(jìn)出口壓力靠近設計值的情況下(進(jìn)口1.93bar,出口44.8bar),觀(guān)察MRC液相的流量和氣相流量,同時(shí)注意MRC液相通道的阻力,如阻力還是偏大,以液相的流量和節流前后的溫度為準。
3、觀(guān)察冷劑通道的熱端溫差,如熱端溫差過(guò)大,說(shuō)明液相冷劑量過(guò)大或是冷劑中的重組份過(guò)多,這時(shí)通過(guò)對冷劑液相的流量和冷劑組份的配比進(jìn)行調整。3月13日開(kāi)始按照方案三調試,通過(guò)氣相節流閥的關(guān)小,A板式氣相流量由14050m3/h降至12400m3/h,B板式氣相流量由14400m3/h降至12300m3/h;在關(guān)小氣相節流閥的同時(shí),MRC的出口壓力上升至44.2bar,進(jìn)口壓力降至1.3bar,MRC總流量降至40200m3/h;在關(guān)小氣相節流閥的過(guò)程中冷箱上板式溫度有所下降,冷劑的各種組份向設計值靠近。
MRC壓縮機出口分離器的液位在達到800mm時(shí),開(kāi)大B板式MRC液相節流閥,其通道阻力上升,A板式液相流量升至11.8m3/h;冷箱上板式A通道液相節流后溫度由-48.9℃下降至-84.5℃,B通道節流后溫度由-34℃下降至-35.7℃;在氣相通道不做調整的情況下,加大冷劑液相B的流量,從而提高其制冷量,天然氣通道TI0805的溫度控制在-161℃左右,增大天然氣的處理量,從而增加產(chǎn)量。此時(shí)MRC壓縮機進(jìn)出口壓力偏低,配比一部份冷劑(按照組份進(jìn)行配比)。
由于LNG節流閥后溫度是負溫差,以節流前的溫度控制LNG產(chǎn)品的溫度,效果不明顯,反而去大罐的LNG溫度過(guò)高,氣化量過(guò)大;后壓縮機出口壓力過(guò)高,開(kāi)大氣相節流閥,關(guān)小液相節流閥,降低MRC壓縮機出口壓力和進(jìn)口流量,使壓縮比減小以降低其功率。
此調試過(guò)程中,冷箱上板式溫度無(wú)太過(guò)明顯的改善,同時(shí)天然氣處理量也無(wú)明顯提高。
4月1日開(kāi)始按照方案四調試,開(kāi)大氣相節流閥,壓縮機的進(jìn)口壓力上升,出口壓力下降,在壓縮機的壓縮比靠近設計值后,向冷劑系統內配比冷劑,使壓縮機的進(jìn)出口壓力緩慢靠近設計值。同時(shí),通過(guò)調節進(jìn)冷箱的天然氣量,將冷箱內的溫度控制在設計值以下,此時(shí)冷箱下板式建立起了一定的冷劑液位,冷箱上板式的溫度也開(kāi)始向設計值靠近,天然氣的處理量也隨之提高至12500m3/h~13000m3/h。但在此調試過(guò)程中,由于冷箱溫度的不易控制,冷箱下板式的冷劑液位不穩定,以致壓縮機出口壓力及出口分離器的液位波動(dòng)較大,冷箱工況也相應發(fā)生變化,天然氣的處理量也隨之波動(dòng)。
二、目前存在的問(wèn)題及下一步采取的相應措施:
1、天然氣進(jìn)冷箱前壓力低,在21bar左右原因是凈化單元到粉塵過(guò)濾器后壓差過(guò)大(10bar~12bar)。近幾天冷箱進(jìn)氣量在11000m3/h~12000m3/h,此時(shí)天然氣進(jìn)冷箱壓力在19bar~22bar,通過(guò)計算在天然氣壓力提升至設計值33.1bar時(shí),冷箱天然氣進(jìn)氣量還可增加15%左右。 原因分析:脫汞劑可能粉化嚴重,粉塵過(guò)濾器的濾芯堵塞嚴重。 解決措施:更換脫汞塔填料及粉塵過(guò)濾器濾芯。
2、 MRC液相通道阻力較大,上板式溫度不易降下來(lái), MRC氣相建立一定的
液位上板式的溫度就能降至設計值,需要控制好MRC下板式的液位,避免壓縮機出口壓力及出口分離器液位波動(dòng)大。判斷液相節流閥應是氣液夾帶,所以上板式溫度能將到-100℃,且壓縮機工況波動(dòng)也大。 原因分析:(1)、MRC出口分離器的液位過(guò)低,出口分離器底部液相出口產(chǎn)生的漩渦將氣相冷劑帶入了液相通道;(2)、冷箱液相通道中有微小的固體雜質(zhì);(3)、冷箱液相通道有設計偏小的可能,以致無(wú)法達到設計流量。
調整方向:將出口分離器液位提高。結合現場(chǎng)液位計和DCS顯示液位確定控制液位,防止液位過(guò)低,引起氣液夾帶。
3、 MRC壓縮機壓比大,壓縮機功率偏大,通過(guò)開(kāi)大MRC氣相節流閥來(lái)提高
壓縮機進(jìn)口壓力,效果不明顯,進(jìn)口壓力1.45bar時(shí),壓縮機出口壓力42.4bar,流量45100m3/h,而此時(shí)壓縮機的功率電流均超額定值。
原因分析:壓縮機內部泄漏量過(guò)大,導致壓縮比過(guò)大。
篇二:調試培訓總結
作為一個(gè)剛進(jìn)入火電的應屆畢業(yè)生,我很高興也很榮幸參加這次調試培訓。對于剛參加工作的我來(lái)講,這次調試培訓是一個(gè)很好的學(xué)習交流機會(huì ),感謝公司領(lǐng)導的安排,同時(shí)我也非常珍惜這次學(xué)習機會(huì ),從這次調試培訓中我學(xué)到了不少工作上的專(zhuān)業(yè)知識,積累了一定的工作經(jīng)驗。
在這段培訓期間,我們先后進(jìn)行了對電廠(chǎng)輔機方面的理論培訓學(xué)習,調試跟班學(xué)習,以及火力發(fā)電站結構及系統的理論培訓與跟班實(shí)習,培訓內容由易到難,由理論到實(shí)際,覆蓋面廣,各個(gè)專(zhuān)業(yè)均有涉及。
初到電廠(chǎng),首先是進(jìn)行對安全知識的學(xué)習。通過(guò)安全學(xué)習以及培訓老師對一些真實(shí)違章事故的講述使得我再一次認識到安全對于生產(chǎn)和生命的重要性;尤其是在后來(lái)的調試跟班學(xué)習中,更是深刻認識到安全規范是無(wú)數電力建設人員的經(jīng)驗總結、甚至是血的教訓,是避免違規操作的基本依據,也是成為一名合格的電力工作人員的必要條件。通過(guò)學(xué)習電廠(chǎng)的安全規范,我順利的通過(guò)了電廠(chǎng)組織的安全考試并拿到了電廠(chǎng)的出入證,調試培訓開(kāi)始進(jìn)入正軌。
進(jìn)入電廠(chǎng)開(kāi)始調試培訓期間,我首先對電廠(chǎng)設備的整體結構進(jìn)行了解,其次是對火電站鍋爐設備電氣一次主接線(xiàn)圖、廠(chǎng)用電主要負荷、煤、氣、水、風(fēng)系統、開(kāi)關(guān)站、直流系統等進(jìn)行了學(xué)習。雖然剛開(kāi)始的理論學(xué)習有些地方不是很明白,但是在調試跟班學(xué)習過(guò)程中,通過(guò)沙A電廠(chǎng)技術(shù)組幾位工程師的現場(chǎng)講解,以及火電脫硝項目部工程師的指點(diǎn),對原來(lái)學(xué)習中迷惑得到了釋疑,也從前一階段理論上的理解上升到現場(chǎng)實(shí)際的了解。在后來(lái)近半個(gè)月的調試跟班學(xué)習過(guò)程中,加強現場(chǎng)實(shí)際操作學(xué)習,對于引風(fēng)機機、空預器、稀釋風(fēng)機、吹灰器等結構,各部位的組成,作用等有了進(jìn)一步認識,同時(shí)加強理論學(xué)習,對火力發(fā)電廠(chǎng)的各專(zhuān)業(yè)運行規程進(jìn)行了系統學(xué)習,虛心向運行班組師傅們請教,積極學(xué)習動(dòng)手操作及工作票、操作票制度,在這一階段中,對電廠(chǎng)調試運行工作有了更深刻的認識。 在調試培訓跟班學(xué)習中,最先接觸到的就是引風(fēng)機的調試,我們先后對引風(fēng)機的電機、冷卻風(fēng)機、油泵進(jìn)行了系統的檢查,各工種分工配合相互學(xué)習,機務(wù)方面檢查的設備的安裝是否符合安裝規范和設計要求;熱控電儀方面進(jìn)行儀表的校驗以及檢查線(xiàn)路的連接是否正確,控制系統是否全部合乎要求。經(jīng)檢驗完畢,引風(fēng)機順利試轉,且轉數、電流、溫度、震動(dòng)等參數符合設計要求,滿(mǎn)足所有工
作條件,可以按照計劃運行。同時(shí)空氣預熱器的電機試轉也是按照這樣的方法有條不紊的進(jìn)行調試,經(jīng)檢查設備安裝正常,線(xiàn)路控制系統正常,可以滿(mǎn)足試轉要求.經(jīng)檢驗完畢,空預器電機順利試轉,且轉數、電流、溫度、震動(dòng)等參數符合設計要求,滿(mǎn)足所有工作條件,可以按照計劃運行。之后我們按照計劃要求對稀釋風(fēng)機試轉進(jìn)行調試,在對稀釋風(fēng)機試轉之前,我們先后對稀釋風(fēng)機送風(fēng)系統進(jìn)行了檢查,在對所有的設備安裝,控制閥門(mén),電路系統進(jìn)行檢查后,發(fā)現并無(wú)問(wèn)題,但當稀釋風(fēng)機開(kāi)始試轉時(shí),從閥門(mén)開(kāi)口并無(wú)空氣流動(dòng),進(jìn)而在運行中無(wú)法完成對氨氣的稀釋?zhuān)酝V沽讼♂岋L(fēng)機的試轉進(jìn)行檢查,通過(guò)對電氣控制系統,以及各個(gè)控制閥門(mén)的逐個(gè)排查,最終我們發(fā)現這種狀況是由于其中一個(gè)閥門(mén)無(wú)法開(kāi)啟,經(jīng)過(guò)檢修,排除問(wèn)題之后,我們再次進(jìn)行了稀釋風(fēng)機的試轉,并且試轉正常,滿(mǎn)足所有工作條件,可以按照計劃運行。按照計劃要求我們又對反應器的蒸汽吹灰器進(jìn)行了調試,首先參加培訓的人員配合電廠(chǎng)技術(shù)工程師,對吹灰器的電氣控制系統進(jìn)行了逐一的對線(xiàn)檢查,電氣控制系統符合控制要求,但是安裝的吹灰蒸汽管大部分沒(méi)有直接與下面導向滑輪相接觸,但是不影響設備工作。按照耙式吹灰器的正常運行路徑,控制中心對吹灰器吹掃路徑開(kāi)始調試,在培訓人員的配合之下,電廠(chǎng)工作人員開(kāi)始對吹灰機進(jìn)行控制運行,在運行期間,我們發(fā)現上層吹灰器運行狀態(tài)和路徑運行正常,但是中層下層行程開(kāi)關(guān)觸發(fā)裝置無(wú)法觸發(fā)且無(wú)法觸發(fā)蒸汽限位開(kāi)關(guān),在設計單位,供貨廠(chǎng)家,施工單位,電廠(chǎng)業(yè)主一致協(xié)商,最終根據現場(chǎng)情況商量出最佳解決方案,就是調整行程開(kāi)關(guān)位置和增加限位開(kāi)關(guān)的觸發(fā)桿長(cháng)度。經(jīng)過(guò)現場(chǎng)的整改調試,問(wèn)題得到解決,蒸汽吹灰器能夠正常運行。最后調試的就是
完成對電廠(chǎng)輔機方面的相關(guān)調試,涉及范圍很廣,各個(gè)專(zhuān)業(yè)都有所涉及,雖然對很多內容都只有一個(gè)籠統的概念,但是對于某些專(zhuān)業(yè)更深一步的理解上確實(shí)有難度,比如對微機系統的很多原理不明白,二次保護方面還有些地方的理解不是很深刻等,這些內容都需要以后時(shí)間的磨練、知識的積累,循序漸進(jìn)的進(jìn)行學(xué)習。在沙A的最后一段調試跟班實(shí)習中,由于在每個(gè)班組的時(shí)間短,對各個(gè)班組的工作核心未能做到像前一段運行時(shí)那樣深刻的認識,也得到了一個(gè)很好的了解火力發(fā)電設備的機會(huì ),看到了圖紙上很多沒(méi)有立體感的實(shí)物,或許對以后我們認識自己電廠(chǎng)機組安裝有所幫助。
經(jīng)過(guò)這些天的培訓,我在摸索中逐漸掌握了正確的學(xué)習方法:發(fā)電站系統特點(diǎn)就是發(fā)展比較快、理論性和工程性都比較強,涉及專(zhuān)業(yè)多,因此對于培訓課程,需要聽(tīng)重點(diǎn)、記難點(diǎn)、重思路和方法;同時(shí)還要加強熟悉設備的現場(chǎng)實(shí)際位置、接線(xiàn)、運行方式等?傊,在這些天的培訓過(guò)程中,自己逐漸從對水電站運行與維護的懵懵懂懂到對水電站各個(gè)組成部分有所了解、掌握了一些實(shí)際操作能力。但是自己沒(méi)有實(shí)際操作的經(jīng)驗,對很多知識也不是很了解,還需要在今后的培訓中努力學(xué)習,開(kāi)闊視野,對幾種經(jīng)常涉及的主要專(zhuān)業(yè)加強學(xué)習。在下一階段的學(xué)習中,要加強對我們潘口電站的各種技術(shù)圖紙與設備型號的理論學(xué)習,多看書(shū),多和同事們交流,互相學(xué)習,充分利用資源,繼續充電,希望在正式上崗以后能以新的認識高度來(lái)從事以后的工作。
培訓結束,要感謝火電沙A脫硝項目部的全體人員和電廠(chǎng)的工作人員,在培訓這段時(shí)間沙A項目部不僅在生活上給予我們這些培訓人員無(wú)微不至的關(guān)懷,在工作上也給我們不少的幫助和指點(diǎn),使我們在生活和工作上都能順利的進(jìn)行。同時(shí)火電沙A項目部的內部文化也值得我們學(xué)習,大事上一絲不茍,小事上精益求精,管理分工明確,工作落實(shí)到位,是我們學(xué)習的榜樣和楷模!
以上是我本次調試培訓的總結心得,不足之處,敬請請領(lǐng)導評閱指正!
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