車(chē)間實(shí)習的心得體會(huì )
我們有一些啟發(fā)后,就很有必要寫(xiě)一篇心得體會(huì ),它可以幫助我們了解自己的這段時(shí)間的學(xué)習、工作生活狀態(tài)。那么好的心得體會(huì )是什么樣的呢?下面是小編精心整理的車(chē)間實(shí)習的心得體會(huì ),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
在硫化車(chē)間努力工作的這一個(gè)月里,我收獲了很多。在這一個(gè)月里,我積極與王勝導演溝通。這個(gè)月接觸的模具多了,生產(chǎn)的產(chǎn)品也多了。當我遇到一些問(wèn)題的時(shí)候,我積極思考。在王主任的幫助下,我分析了遇到的問(wèn)題,并找到了解決的辦法。例如在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常會(huì )遇到產(chǎn)品開(kāi)裂的現象,影響產(chǎn)品的外觀(guān),嚴重導致產(chǎn)品不合格和浪費。經(jīng)過(guò)了解,這種現象主要是由于硫化時(shí)沒(méi)有排氣造成的。解決方法是多次從模具中放出空氣,在眼角處放少量膠水,可以大大減少眼角。
在部門(mén)硫化機車(chē)間主任實(shí)習期間,我盡我所能了解我們的生產(chǎn)情況,學(xué)習一些解決問(wèn)題的方法,并積極做一些力所能及的事情,為領(lǐng)導分享更多的事情。這期間看到領(lǐng)導每次遇到事情都不怕臟不怕累,就很佩服自己,給自己樹(shù)立了榜樣。
實(shí)習期間也發(fā)現了一些問(wèn)題。我們在生產(chǎn)過(guò)程中對硫化工藝沒(méi)有任何要求,大多依靠經(jīng)驗來(lái)控制生產(chǎn)過(guò)程中的溫度和時(shí)間,并不能保證產(chǎn)品的穩定性。硫化時(shí)間、硫化壓力和硫化溫度決定了硫化產(chǎn)品的質(zhì)量。
第一,我們要發(fā)展,就需要努力提高產(chǎn)品質(zhì)量,以提高我們在同行業(yè)的競爭力。我們應該在生產(chǎn)過(guò)程中逐步控制硫化過(guò)程,以生產(chǎn)出質(zhì)量更加穩定的產(chǎn)品。
其次,通過(guò)交流,了解到混膠受天氣影響很大。比如管膠we工藝中,要求橡膠方中的石蠟放入0.7份,夏天放入0.4~0.5份時(shí),橡膠不易從膠車(chē)上拉下來(lái)。如果使用橡膠方塊中的量,橡膠可能會(huì )粘在橡膠軟管上,很難剝離。冬天增加到0。當漿料為7phr時(shí),漿料太硬,難以在車(chē)間使用,常添加到0.9~1phr。
第三,我們橡膠公司在出道或者有新的橡膠公司的時(shí)候,缺乏跟蹤和完善,往往會(huì )在某些時(shí)候嚴格按照橡膠公司加的膠,在車(chē)間里不太好用。我們也缺少專(zhuān)門(mén)調試橡膠公司的人,只靠混膠機自己調試,不利于公司的長(cháng)遠發(fā)展。
雖然畢業(yè)兩年了,但是對橡膠的深度生產(chǎn)還不夠,對生產(chǎn)也不是很了解。我會(huì )努力學(xué)習,用我的知識為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。我來(lái)我們這里已經(jīng)三個(gè)月了。希望公司領(lǐng)導給我一個(gè)業(yè)績(jì)評價(jià)。如果有機會(huì ),希望公司領(lǐng)導多多幫助。我會(huì )在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下隨著(zhù)公司的發(fā)展而成長(cháng)。
【車(chē)間實(shí)習的心得體會(huì )】相關(guān)文章:
暑期車(chē)間實(shí)習心得體會(huì )12-13
陽(yáng)極車(chē)間實(shí)習心得體會(huì )03-02
車(chē)間實(shí)習心得體會(huì )范文02-21
車(chē)間生產(chǎn)實(shí)習心得體會(huì )12-02
關(guān)于車(chē)間實(shí)習的心得體會(huì )12-05