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電解鋁技師技術(shù)年度總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導,不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結要注意有什么內容呢?下面是小編幫大家整理的電解鋁技師技術(shù)年度總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
電解鋁技師技術(shù)年度總結1
電解鋁最新技術(shù)20xx年3月17日,我國電解鋁工業(yè)節能減排取得新突破,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”當日在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司順利通過(guò)國家科技部驗收,噸鋁直流電耗由20xx年的13235度降低到了11819度,降幅達10.7%,多項技術(shù)達到國際水平。如果全行業(yè)推廣后,可實(shí)現我國電解鋁工業(yè)年節電275億千瓦時(shí)。
電解鋁工業(yè)歷經(jīng)30多年發(fā)展,逐步成為中國重要的基礎產(chǎn)業(yè),但由于生產(chǎn)過(guò)程中耗電高,歷來(lái)被稱(chēng)為“高耗能產(chǎn)業(yè)”,也是國家重點(diǎn)調控的產(chǎn)業(yè)之一。研究開(kāi)發(fā)低溫、低電壓新技術(shù)是電解鋁工業(yè)節能降耗的發(fā)展方向,也是世界鋁工業(yè)共同面對的`重大技術(shù)難題。20xx年,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”列入國家科技支撐計劃項目。項目負責人梁學(xué)民等項目組專(zhuān)家堅持不懈努力,在世界上首次開(kāi)發(fā)成功電磁及磁流體穩定技術(shù),低溫低電壓電解槽結構,低溫低電壓工藝運行技術(shù),并在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司首創(chuàng )世界的400ka“靜流式”鋁電解槽,實(shí)現了規;I(yè)生產(chǎn)及系列高電流密度下的低溫、低電壓長(cháng)周期高效穩定運行。
據介紹,按預計20xx年國內電解鋁產(chǎn)量20xx萬(wàn)噸計算,此項技術(shù)全行業(yè)推廣后,可實(shí)現我國電解鋁工業(yè)年節電275億千瓦時(shí),相當于河南省20xx年用電量2659億千瓦時(shí)的一成以上,按每千瓦時(shí)0.53元計算,直接創(chuàng )造經(jīng)濟效益145.75億元,折合標準煤880萬(wàn)噸,同時(shí)減少二氧化碳等溫室氣體排放1566萬(wàn)噸,將為推動(dòng)鋁工業(yè)及我國的節能減排工作起到良好的示范帶動(dòng)作用。
電解鋁技師技術(shù)年度總結2
電解鋁最新技術(shù)xx年3月17日,我國電解鋁工業(yè)節能減排取得新突破,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”當日在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司順利通過(guò)國家科技部驗收,噸鋁直流電耗由xx年的13235度降低到了11819度,降幅達10.7%,多項技術(shù)達到國際水平。如果全行業(yè)推廣后,可實(shí)現我國電解鋁工業(yè)年節電275億千瓦時(shí)。
電解鋁工業(yè)歷經(jīng)30多年發(fā)展,逐步成為中國重要的.基礎產(chǎn)業(yè),但由于生產(chǎn)過(guò)程中耗電高,歷來(lái)被稱(chēng)為“高耗能產(chǎn)業(yè)”,也是國家重點(diǎn)調控的產(chǎn)業(yè)之一。研究開(kāi)發(fā)低溫、低電壓新技術(shù)是電解鋁工業(yè)節能降耗的發(fā)展方向,也是世界鋁工業(yè)共同面對的重大技術(shù)難題。xx年,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”列入國家科技支撐計劃項目。項目負責人梁學(xué)民等項目組專(zhuān)家堅持不懈努力,在世界上首次開(kāi)發(fā)成功電磁及磁流體穩定技術(shù),低溫低電壓電解槽結構,低溫低電壓工藝運行技術(shù),并在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司首創(chuàng )世界的400ka“靜流式”鋁電解槽,實(shí)現了規;I(yè)生產(chǎn)及系列高電流密度下的低溫、低電壓長(cháng)周期高效穩定運行。
據介紹,按預計xx年國內電解鋁產(chǎn)量xx萬(wàn)噸計算,此項技術(shù)全行業(yè)推廣后,可實(shí)現我國電解鋁工業(yè)年節電275億千瓦時(shí),相當于河南省xx年用電量2659億千瓦時(shí)的一成以上,按每千瓦時(shí)0.53元計算,直接創(chuàng )造經(jīng)濟效益145.75億元,折合標準煤880萬(wàn)噸,同時(shí)減少二氧化碳等溫室氣體排放1566萬(wàn)噸,將為推動(dòng)鋁工業(yè)及我國的節能減排工作起到良好的示范帶動(dòng)作用。
電解鋁技師技術(shù)年度總結3
xx年設備管理工作在公司領(lǐng)導大力支持和各單位密切配合下,以公司一號文為指導,強化完善設備基礎管理,貫徹實(shí)施設備定時(shí)點(diǎn)檢和定期維護工作制度,堅持以養代修的管理理念,加強設備運行維護管理,強化車(chē)間管理人員和基層干部員工的責任意識,不斷優(yōu)化設備運行方式,推進(jìn)設備技改創(chuàng )新,降低設備能耗。通過(guò)各單位干部員工共同努力,順利完成了全年設備管理任務(wù)。
一、設備運行維護管理常態(tài)化工作有序開(kāi)展。
隨著(zhù)設備運行維護經(jīng)驗不斷積累,各單位設備日常運行維護管理工作日漸規范。突出表現在:
1、定期潤滑保養工作開(kāi)展較好,記錄規范,機械傳動(dòng)設備潤滑及時(shí)到位,xx年沒(méi)有發(fā)生一起因潤滑不良造成設備損壞的事故。陽(yáng)極車(chē)懸鏈運行維護是一個(gè)典型事例,通過(guò)對懸鏈潤滑周期、點(diǎn)檢部位、點(diǎn)檢人員規范確定,xx年懸鏈故障停機率較xx年大幅度降低。
2、設備日常巡檢項目、周期不斷規范完善。以供電車(chē)間設備巡視點(diǎn)檢和定期管理模式為樣板,要求凈化、機電、陽(yáng)極車(chē)間對各自設備日常點(diǎn)檢巡視項目、周期和記錄進(jìn)行了完善,保證設備缺陷及時(shí)發(fā)現,及時(shí)消除,避免故障擴大。生技科加大了對各單位設備消缺監督檢查力度,加大對巡檢、消缺不及時(shí)造成設備故障的考核力度,xx年設備缺陷日常消缺率較xx年顯著(zhù)提高。
3、設備管理制度、基礎資料不斷完善。
xx年對公司設備管理范圍劃分、固定資產(chǎn)管理、起重設備管理、大中修管理、設備事故管理、設備分級等制度進(jìn)行了修訂完善,對設備電子臺賬進(jìn)行了刷新,保證設備制度、資料與生產(chǎn)同步,指導、服務(wù)生產(chǎn)。
二、加強設備消缺,持續開(kāi)展設備優(yōu)化消缺,提高運行安全性和穩定性,減少故障率。
1、及時(shí)吸取同行業(yè)事故教訓,年初配合西開(kāi)公司完成了gis開(kāi)關(guān)站13個(gè)工作間隔內干燥劑盒老化缺陷全面整改,避免發(fā)生重大設備事故。
2、針對電解槽打殼氣缸酚醛支座絕緣容易磨損,更換工作量大問(wèn)題,組織三個(gè)電解車(chē)間經(jīng)過(guò)改造實(shí)驗,利用尼龍絕緣材料替代,不僅耐磨耐用,單個(gè)尼龍絕緣套較酚醛絕緣套成本降低1/3。
3、針對電解槽打殼氣出鋁端附近2個(gè)氣缸潤滑不良故障率高問(wèn)題,3月份組織電解二車(chē)間對2201—2236#槽進(jìn)行了油杯改造實(shí)驗,經(jīng)過(guò)實(shí)際運行,潤滑效果良好,證明了油杯改造的可行性,為系列電解槽該部分整改提供了技術(shù)支持。
4、針對陽(yáng)極車(chē)間液壓站循環(huán)水壓力低,液壓站頻繁高溫問(wèn)題,組織陽(yáng)極車(chē)間利用空壓站循環(huán)水池,安裝潛水泵,保證壓站工作水壓和流量,徹底解決了水壓低問(wèn)題。
5、督促多功能天車(chē)廠(chǎng)家對天車(chē)打殼四連桿機構和減震結構件改進(jìn),結合車(chē)間加強天車(chē)工操作管理,公司對打殼機異型高強螺栓等消耗性配件定額控制,xx年8—11月份,三個(gè)電解車(chē)間平均每月消耗異型高強螺栓5條,較1—7月份平均每月消耗12.86條,消耗數量減少60%,每月減少輔材消耗0.63萬(wàn)元。
6、針對陽(yáng)極車(chē)間6#中頻爐線(xiàn)圈絕緣故障,使用時(shí)多次發(fā)生打火放電問(wèn)題,組織車(chē)間技術(shù)人員認真分析故障原因,確定維修方案,對6#中頻爐線(xiàn)圈進(jìn)行了整體大修,徹底解決了線(xiàn)圈運行中放電問(wèn)題。
7、針對2#空壓站循環(huán)水質(zhì)差問(wèn)題,組織凈化車(chē)間投運砂濾罐,將陽(yáng)極循環(huán)水溢流口引入砂濾罐,增加過(guò)濾流量和時(shí)間,限度降低循環(huán)水雜志含量,保證2#空壓站水質(zhì)。
8、針對磷鐵環(huán)壓脫機滑道螺栓斷裂,設備整體停運維修周期過(guò)長(cháng),外協(xié)維修費用過(guò)高問(wèn)題,組織陽(yáng)極車(chē)間、博奧公司詳細制定維修方案,通過(guò)實(shí)驗性維修積累經(jīng)驗,利用分時(shí)分段維修的辦法,在不影響正常生產(chǎn)的情況下成功對設備進(jìn)行了修復,節約了可觀(guān)的維修費用。
三、設備大中修、技改、購置項目計劃按順利開(kāi)展。
1、xx年1—11月份公司設備中修共完成186臺次,通過(guò)對設備大中修項目和材料控制,公司設備大中修共消耗費用270.0618萬(wàn)元,占全年大中修費用69%(不含電解槽大修)。
2、電解槽大修完成五臺次,完成年計劃62.5%。
3、截止11月份共組織完成了:電解煙道末端加裝檢修平臺、螺旋加料器改造、橋吊下料機構改造、堆垛天車(chē)夾臂改造、殘極池改造、槽罩板絕緣改造、天車(chē)料箱加裝除塵器改造、凈化打料風(fēng)機改造共8項技改項目,余風(fēng)漏料改造項目正在實(shí)施。通過(guò)以上技改項目的實(shí)施,設備運行安全性、經(jīng)濟性進(jìn)一步提高,電解車(chē)間生產(chǎn)秩序進(jìn)一步優(yōu)化,粉塵污染和員工勞動(dòng)強度進(jìn)一步降低。完成購置項目四項,柴油發(fā)電機購置項目暫緩執行。
四、設備節能管理
1、加強設備“跑、冒、滴、漏”治理,杜絕浪費。
針對公司系統風(fēng)壓低,部分單位節能管理意識不強,氣路漏風(fēng)問(wèn)題普遍的'問(wèn)題,通過(guò)連續排查、通報等督促方式,對電解車(chē)間、陽(yáng)極車(chē)間壓縮空氣回路氣缸、接頭、閥門(mén)等部位環(huán)節常抓不懈,扭轉車(chē)間管理人員管理思路,通過(guò)3個(gè)月的嚴管,設備漏風(fēng)問(wèn)題得到了遏制,并形成了定期檢查習慣。
2、水、電、汽定額控制,根據季節變化和經(jīng)驗數據調整定額,減少能源浪費。
通過(guò)不斷完善公司能源計量系統,xx年上半年對公司水路計量系統進(jìn)行了全面完善,各單位均加裝了計量標記。分別查處整改了槽大修、運輸車(chē)間水管長(cháng)流水消耗量大和供電緩沖水池及空壓整流儲水池管理不到位溢流問(wèn)題,減少了水資源浪費。
五、外協(xié)管理
xx年1—11月份共發(fā)生外協(xié)項目57項,產(chǎn)生外協(xié)費用493697元(含槽罩板維修、多功能天車(chē)、橋吊空調維修、陽(yáng)極車(chē)間偏跨房除塵治理費用)。
六、設備管理工作存在不足。
1、車(chē)間設備管理干部和基層干部員工設備管理積極性沒(méi)有良好調動(dòng),部分單位設備管理工作缺乏自檢督促,存在設備缺陷發(fā)現、消缺不及時(shí)的現象,需進(jìn)一步通過(guò)制度約束、激勵等措施,督促車(chē)間加強自查管理。
2、設備管理制度和運行操作規程需進(jìn)一步細化完善,各種設備記錄需規范,加強檢查督促落實(shí)。
3、日常設備管理工作方法和工作靈活性需改善。
4、日常事務(wù)性工作過(guò)多,投入設備管理精力過(guò)少。
七、xx年工作計劃
1、通過(guò)完善各管理制度,明確管理標準,加強督促引導等管理手段,調動(dòng)車(chē)間和基層管理人員設備管理積極性。
2、加大設備管理工作落實(shí)執行力度,加強設備定期工作管理和記錄管理,提高設備點(diǎn)檢、維護、保養質(zhì)量,保障設備運行穩定。
3、加強設備配件維修力度,鼓勵、督促車(chē)間自主維修,減少備品備件購置,降低材料消耗。
4、及時(shí)刷新完善各種設備、工具、定值、程序、計量?jì)x表臺帳。
5、設備保護定值修改、重要設備運行方式改變、設備技術(shù)改造公司統一管理。
6、無(wú)設備事故,未遂事故,設備故障及時(shí)上報。
7、設備檢修合格率100%。
8、各單位重要設備完好率達到99%以上。
電解鋁技師技術(shù)年度總結4
20xx年設備管理工作在公司領(lǐng)導大力支持和各單位密切配合下,以公司一號文為指導,強化完善設備基礎管理,貫徹實(shí)施設備定時(shí)點(diǎn)檢和定期維護工作制度,堅持以養代修的管理理念,加強設備運行維護管理,強化車(chē)間管理人員和基層干部員工的責任意識,不斷優(yōu)化設備運行方式,推進(jìn)設備技改創(chuàng )新,降低設備能耗。通過(guò)各單位干部員工共同努力,順利完成了全年設備管理任務(wù)。
一、設備運行維護管理常態(tài)化工作有序開(kāi)展。
隨著(zhù)設備運行維護經(jīng)驗不斷積累,各單位設備日常運行維護管理工作日漸規范。突出表現在:
1、定期潤滑保養工作開(kāi)展較好,記錄規范,機械傳動(dòng)設備潤滑及時(shí)到位,20xx年沒(méi)有發(fā)生一起因潤滑不良造成設備損壞的'事故。陽(yáng)極車(chē)懸鏈運行維護是一個(gè)典型事例,通過(guò)對懸鏈潤滑周期、點(diǎn)檢部位、點(diǎn)檢人員規范確定,20xx年懸鏈故障停機率較20xx年大幅度降低。
2、設備日常巡檢項目、周期不斷規范完善。以供電車(chē)間設備巡視點(diǎn)檢和定期管理模式為樣板,要求凈化、機電、陽(yáng)極車(chē)間對各自設備日常點(diǎn)檢巡視項目、周期和記錄進(jìn)行了完善,保證設備缺陷及時(shí)發(fā)現,及時(shí)消除,避免故障擴大。生技科加大了對各單位設備消缺監督檢查力度,加大對巡檢、消缺不及時(shí)造成設備故障的考核力度,20xx年設備缺陷日常消缺率較20xx年顯著(zhù)提高。
3、設備管理制度、基礎資料不斷完善。
20xx年對公司設備管理范圍劃分、固定資產(chǎn)管理、起重設備管理、大中修管理、設備事故管理、設備分級等制度進(jìn)行了修訂完善,對設備電子臺賬進(jìn)行了刷新,保證設備制度、資料與生產(chǎn)同步,指導、服務(wù)生產(chǎn)。
二、加強設備消缺,持續開(kāi)展設備優(yōu)化消缺,提高運行安全性和穩定性,減少故障率。
1、及時(shí)吸取同行業(yè)事故教訓,年初配合西開(kāi)公司完成了gis開(kāi)關(guān)站13個(gè)工作間隔內干燥劑盒老化缺陷全面整改,避免發(fā)生重大設備事故。
2、針對電解槽打殼氣缸酚醛支座絕緣容易磨損,更換工作量大問(wèn)題,組織三個(gè)電解車(chē)間經(jīng)過(guò)改造實(shí)驗,利用尼龍絕緣材料替代,不僅耐磨耐用,單個(gè)尼龍絕緣套較酚醛絕緣套成本降低1/3。
3、針對電解槽打殼氣出鋁端附近2個(gè)氣缸潤滑不良故障率高問(wèn)題,3月份組織電解二車(chē)間對2201—2236#槽進(jìn)行了油杯改造實(shí)驗,經(jīng)過(guò)實(shí)際運行,潤滑效果良好,證明了油杯改造的可行性,為系列電解槽該部分整改提供了技術(shù)支持。
4、針對陽(yáng)極車(chē)間液壓站循環(huán)水壓力低,液壓站頻繁高溫問(wèn)題,組織陽(yáng)極車(chē)間利用空壓站循環(huán)水池,安裝潛水泵,保證液壓站工作水壓和流量,徹底解決了水壓低問(wèn)題。
5、督促多功能天車(chē)廠(chǎng)家對天車(chē)打殼四連桿機構和減震結構件改進(jìn),結合車(chē)間加強天車(chē)工操作管理,公司對打殼機異型高強螺栓等消耗性配件定額控制,20xx年8—11月份,三個(gè)電解車(chē)間平均每月消耗異型高強螺栓5條,較1—7月份平均每月消耗12.86條,消耗數量減少60%,每月減少輔材消耗0.63萬(wàn)元。
6、針對陽(yáng)極車(chē)間6#中頻爐線(xiàn)圈絕緣故障,使用時(shí)多次發(fā)生打火放電問(wèn)題,組織車(chē)間技術(shù)人員認真分析故障原因,確定維修方案,對6#中頻爐線(xiàn)圈進(jìn)行了整體大修,徹底解決了線(xiàn)圈運行中放電問(wèn)題。
7、針對2#空壓站循環(huán)水質(zhì)差問(wèn)題,組織凈化車(chē)間投運砂濾罐,將陽(yáng)極循環(huán)水溢流口引入砂濾罐,增加過(guò)濾流量和時(shí)間,限度降低循環(huán)水雜志含量,保證2#空壓站水質(zhì)。
8、針對磷鐵環(huán)壓脫機 滑道螺栓斷裂,設備整體停運維修周期過(guò)長(cháng),外協(xié)維修費用過(guò)高問(wèn)題,組織陽(yáng)極車(chē)間、博奧公司詳細制定維修方案,通過(guò)實(shí)驗性維修積累經(jīng)驗,利用分時(shí)分段維修的辦法,在不影響正常生產(chǎn)的情況下成功對設備進(jìn)行了修復,節約了可觀(guān)的維修費用。
三、設備大中修、技改、購置項目計劃按順利開(kāi)展。
1、20xx年1—11月份公司設備中修共完成186臺次,通過(guò)對設備大中修項目和材料控制,公司設備大中修共消耗費用
270.0618萬(wàn)元,占全年大中修費用69%(不含電解槽大修)。
2、電解槽大修完成五臺次,完成年計劃62.5%。
3、截止11月份共組織完成了:電解煙道末端加裝檢修平臺、螺旋加料器改造、橋吊下料機構改造、堆垛天車(chē)夾臂改造、殘極池改造、槽罩板絕緣改造、天車(chē)料箱加裝除塵器改造、凈化打料風(fēng)機改造共8項技改項目,余風(fēng)漏料改造項目正在實(shí)施。通過(guò)以上技改項目的實(shí)施,設備運行安全性、經(jīng)濟性進(jìn)一步提高,電解車(chē)間生產(chǎn)秩序進(jìn)一步優(yōu)化,粉塵污染和員工勞動(dòng)強度進(jìn)一步降低。完成購置項目四項,柴油發(fā)電機購置項目暫緩執行。
四、設備節能管理
1、加強設備“跑、冒、滴、漏”治理,杜絕浪費。
針對公司系統風(fēng)壓低,部分單位節能管理意識不強,氣路漏風(fēng)問(wèn)題普遍的問(wèn)題,通過(guò)連續排查、通報等督促方式,對電解車(chē)間、陽(yáng)極車(chē)間壓縮空氣回路氣缸、接頭、閥門(mén)等部位環(huán)節常抓不懈,扭轉車(chē)間管理人員管理思路,通過(guò)3個(gè)月的嚴管,設備漏風(fēng)問(wèn)題得到了遏制,并形成了定期檢查習慣。
2、水、電、汽定額控制,根據季節變化和經(jīng)驗數據調整定額,減少能源浪費。
通過(guò)不斷完善公司能源計量系統,20xx年上半年對公司水路計量系統進(jìn)行了全面完善,各單位均加裝了計量標記。分別查處整改了槽大修、運輸車(chē)間水管長(cháng)流水消耗量大和供
電緩沖水池及空壓整流儲水池管理不到位溢流問(wèn)題,減少了水資源浪費。
五、外協(xié)管理
20xx年1—11月份共發(fā)生外協(xié)項目57項,產(chǎn)生外協(xié)費用493697元(含槽罩板維修、多功能天車(chē)、橋吊空調維修、陽(yáng)極車(chē)間偏跨房除塵治理費用)。
六、設備管理工作存在不足。
1、車(chē)間設備管理干部和基層干部員工設備管理積極性沒(méi)有良好調動(dòng),部分單位設備管理工作缺乏自檢督促,存在設備缺陷發(fā)現、消缺不及時(shí)的現象,需進(jìn)一步通過(guò)制度約束、激勵等措施,督促車(chē)間加強自查管理。
2、設備管理制度和運行操作規程需進(jìn)一步細化完善,各種設備記錄需規范,加強檢查督促落實(shí)。
3、日常設備管理工作方法和工作靈活性需改善。
4、日常事務(wù)性工作過(guò)多,投入設備管理精力過(guò)少。
七、20xx年工作計劃
1、通過(guò)完善各管理制度,明確管理標準,加強督促引導等管理手段,調動(dòng)車(chē)間和基層管理人員設備管理積極性。
2、加大設備管理工作落實(shí)執行力度,加強設備定期工作管理和記錄管理,提高設備點(diǎn)檢、維護、保養質(zhì)量,保障設備運行穩定。
3、加強設備配件維修力度,鼓勵、督促車(chē)間自主維修,減少備品備件購置,降低材料消耗。
4、及時(shí)刷新完善各種設備、工具、定值、程序、計量?jì)x表臺帳。
5、設備保護定值修改、重要設備運行方式改變、設備技術(shù)改造公司統一管理。
6、無(wú)設備事故,未遂事故,設備故障及時(shí)上報。
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8、各單位重要設備完好率達到99%以上。
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