降低水泥廠(chǎng)生料制備綜合電耗措施分析
摘要:本文主要從福建水泥股份有限公司煉石水泥廠(chǎng)一條2500T/d水泥熟料回轉窯生產(chǎn)線(xiàn)生料制備工序電耗高現狀分析、通過(guò)與國內先進(jìn)同行業(yè)技術(shù)指標對標找出差距,分析造成生料制備工序電耗高主要因素,并制定降電耗措施方案、措施方案實(shí)施、技改效果檢查等方面降低電耗過(guò)程進(jìn)行闡述。
關(guān)鍵詞:生料制備綜合電耗;立磨選粉機葉片改造方案;立磨選粉機轉子密封改造方案;尾排風(fēng)機變頻改造方案;改造效果
Abstract: This paper mill stone from Fujian Cement Co., Ltd. cement a 2500T / d high power consumption status of preparation step production line of cement clinker kiln raw material analysis, through advanced technology with industry-standard indicators to identify gaps, analyze causes raw material preparation step high power consumption a major factor, lower power consumption and to develop program of measures, program implementation measures, technological and other aspects of the effect of reducing electricity consumption inspection process will be explained.
Keywords: integrated power consumption of raw material preparation; vertical mill separator blade rehabilitation programs; vertical mill classifier rotor seal rehabilitation programs; tail ventilator frequency transformation programs; transformation effect
1.概述
水泥廠(chǎng)生料制備綜合電耗是指水泥熟料生產(chǎn)工藝過(guò)程中從原料破碎,原料預均化、生料粉磨、生料均化、廢氣處理等工序生產(chǎn)過(guò)程用電量總和與各工序產(chǎn)量之比,計量單位采用每生產(chǎn)1噸成品生料需耗電量多少表示(kWh/t),目前,國內先進(jìn)水泥生產(chǎn)線(xiàn)生料綜合電耗基本在20-23kWh/t左右,水泥熟料日產(chǎn)量在5000噸以上窯型在小值范圍,日產(chǎn)量在5000噸以下窯型在大值范圍。生料制備綜合電耗指標在水泥企業(yè)是一個(gè)重要的技術(shù)指標,占水泥熟料生產(chǎn)電耗總量的30%-40%。福建水泥煉石水泥廠(chǎng)一條2500T/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)(以下稱(chēng)為8#窯生產(chǎn)線(xiàn))在2008年投產(chǎn)以來(lái)生料制備綜合電耗在28kWh/t左右,與國內先進(jìn)同行業(yè)相比有5-8kWh/t差距。
2窯水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)生料制備各工序電耗現狀調查分析。
2.1生料制備系統各工序用電量及產(chǎn)量數據采集及工序電耗統計
首先按水泥熟料生產(chǎn)工藝流程對生料制備系統各機臺設備用電量、產(chǎn)量、單耗數據進(jìn)行取樣分析,生料制備綜合電耗組成由石灰石破碎工序電耗、粉砂巖破碎工序電耗、原料均化工序電耗、生料磨主電機工序電耗、循環(huán)風(fēng)機工序電耗、配料庫底工序電耗、生料均化工序、窯尾排風(fēng)機工序電耗、除塵設備工序電耗組成。
本次數據采集以2014年11月26日至2014年12月31日對水泥生料制備各生產(chǎn)工序用電量,產(chǎn)量進(jìn)行統計并計算出各工序電量單耗,各工序電量單耗計算方法是以各工序用電量除以各工序產(chǎn)量得出各工序電耗,各工序的電耗計算結果見(jiàn)表1。
2.2生料綜合電耗統計結果分析
從表一生料制備工序電耗統計表數據分析,8#窯生料綜合電耗與國內先進(jìn)企業(yè)電耗數據對比有6kWh/t差距,主要是生料粉磨系統中生料磨主機電耗相差2.34kWh/t,尾排風(fēng)機電耗相差2.51kWh/t。因此,應把降低生料磨主機電耗,窯尾排風(fēng)機電耗作為降電耗的技術(shù)攻關(guān)方向。
3.生料粉磨系統電耗高原因分析及處理措施
3.1生料粉磨系統電耗高原因分析
8#窯2500噸生產(chǎn)線(xiàn)原料立磨為沈重MLS3626,立磨主電機型號為YRKK710-6,功率為1900kW,電壓為6000V。立磨自2008年投產(chǎn)以來(lái),臺時(shí)產(chǎn)量一直在180-200t/h之間,生料細度20-22%,生料電耗20kwh/t,沒(méi)有達到210t/h設計要求,生料粉磨系統電耗高主要因素分析認為主要原因有:
3.1.1選粉機選粉效率低,造成部分粉磨的生料成品重新在磨內循環(huán)粉磨工作,增大磨機循環(huán)負荷。
3.1.2選粉機密封性能不佳,造成風(fēng)阻現象,影響立磨產(chǎn)量,并容易造成生料跑粗情況。
3.1.3選粉機分級精度低,造成立磨磨盤(pán)內細粉較多,磨盤(pán)料層波動(dòng)大增加了立磨主電機負荷。
3.1.4磨機粉磨能力偏低臺時(shí)產(chǎn)量不足造成電量單耗高。
3.2處理措施
針對上述分析結果決定對立磨選粉機進(jìn)行技術(shù)改造,改造目的是為了提高選粉機工作效率,減少立磨磨盤(pán)料層波動(dòng),降低主電機負荷減小電機工作電流及提高磨機臺時(shí)產(chǎn)量。立磨選粉機改造方案分為工藝部份,機械部份、電器部份來(lái)制定改造內容。
3.2.1工藝部分改造方案
立磨選粉機原系統用風(fēng)量為42000m3/h,風(fēng)壓為10500Pa,改造后選粉機用風(fēng)量為36000m3/h,風(fēng)壓為10000Pa,因此工藝管道布置可采用原系統,風(fēng)管直徑及調節風(fēng)門(mén)不需改動(dòng),立磨選粉機使用的循環(huán)風(fēng)機使用原有風(fēng)機,即風(fēng)機風(fēng)量,風(fēng)機電機不需改動(dòng)。
3.2.2機械部分改造方案
3.2.2.1對選粉機靜態(tài)導流葉片及轉子葉片進(jìn)行改進(jìn)
8#窯生產(chǎn)線(xiàn)立磨選粉機原靜態(tài)導流葉片是直形葉片如圖1所示,此次改造靜態(tài)導流葉片采用Z形葉片如圖2所示,轉子葉片由直形葉片(如圖3所示)改造成L形葉片如圖4所示,使得含料氣體在通過(guò)導風(fēng)葉片后,其氣流速度突變,大顆粒因慣性較大保持原有運動(dòng)方向而與導風(fēng)葉片的背風(fēng)面相撞失去動(dòng)能落入內錐體。較細粉則隨氣流進(jìn)入選粉區域進(jìn)行分選,減少了不合格顆粒進(jìn)入選粉區,起到了預分選效果,提高選粉系統的處理量,達到高產(chǎn)、低耗的目的。與傳統的直形導風(fēng)葉片相比,通過(guò)異形導風(fēng)葉片的氣流速度與轉子的外邊緣的速度相當,從而減少了含料氣體對轉子葉片的沖刷磨損。
與傳統的直形轉子葉片相比,異形轉子葉片這種特殊的結構利于細粉的進(jìn)入與粗粉的拋出,提高了選粉效率,有助于減少轉子葉片間的局部渦流。
3.2.2.1對轉子密封形式進(jìn)行改進(jìn)
立磨原密封形工采用傳統迷宮式密封方式如圖5所示,其密封的可靠性是靠控制密封間隙來(lái)保證,因間隙始終存在其密封的效果不理想。我們結合迷宮式密封的特點(diǎn),采用動(dòng)態(tài)氣流密封的方式,通過(guò)轉子旋,轉焊接在轉子上的氣動(dòng)葉片產(chǎn)生強大的橫斷氣流阻礙顆粒穿過(guò),達到良好的密封效果,提高了分級精度如圖6所示。
3.2.2.1對立磨上殼體增設導流罩
原立磨分級室結構如圖7所示,殼體傾斜角為76°,含料氣體是從下部向上流動(dòng),容易造成上下氣流速度波動(dòng),采用速度分析儀對分級室上下含塵氣流進(jìn)行檢測,發(fā)現氣流速度波動(dòng)值在4mm/s左右,影響選粉效果。因此在分級室內增設導流罩如圖8所示,殼體導流角度由76°改為62°,改造后氣流速度波動(dòng)在1.5mm/s保證選粉過(guò)程氣流均勻性和穩定性。 3.3電氣部分改造方案
選粉機原傳動(dòng)電機型號為Y280S-4,功率75kW,改造后選粉機傳動(dòng)功率為45-55kW,選粉機原傳動(dòng)電機能滿(mǎn)足要求不需改動(dòng)。選粉機原調速器調速范圍在50-100r/min,改造后選粉機調速范圍控制在50-100r/min,原調速器可滿(mǎn)足使用要求不需改動(dòng)。
3.4改造后效果
改造結束后對生料粉磨的臺時(shí)產(chǎn)量、磨機主機單耗、產(chǎn)品細度等指標進(jìn)行改前對比,詳見(jiàn)表2。
3.4.1改造后生料綜合電耗從19.43kWh/t下降到17kWh/t。
3.4.2改造后選粉機轉速由40HZ提升到41HZ。
3.4.3改造后立磨主電機電流下降20A左右。
3.4.4改造后循環(huán)風(fēng)機風(fēng)門(mén)開(kāi)度由84%變至80%,風(fēng)機電流降低2A。
3.4.5入庫斗提電流由86A提高到90A。
4.廢氣處理尾排風(fēng)機電耗高原因分析及措施
4.1廢氣處理尾排風(fēng)機電耗高原因分析
廢氣處理尾排風(fēng)機型號Y4-2x73-14N0.20.5F,額定風(fēng)量:480000m3/h,風(fēng)壓:3500Pa,轉速:960r/min,電機型號為YRKK500-6,功率:630kW,電壓:6000V。風(fēng)機電量單耗為5.66kWh/t,比同行業(yè)相同風(fēng)機型號單耗高了約2kWh/t,分析認為我廠(chǎng)尾排風(fēng)機在實(shí)際的使用過(guò)程中,因工藝的需要經(jīng)常調節風(fēng)量、壓力等,風(fēng)機采用傳統的風(fēng)門(mén)進(jìn)行調節,即在需要降低風(fēng)量時(shí)以增加阻力的方式關(guān)小風(fēng)門(mén),使大量能量消耗在風(fēng)門(mén)節流上,且調節線(xiàn)性較差。而采用變頻調速技術(shù)的風(fēng)機則調節線(xiàn)性好,可以隨工藝的要求進(jìn)行節能調節,消除風(fēng)門(mén)節流損失,同型號風(fēng)機電量單耗基本在3kWh/t左右。
4.2我廠(chǎng)尾排風(fēng)機增設變頻調速器可行性分析
從圖9風(fēng)機風(fēng)量與功率關(guān)系圖可看出采用變頻調節來(lái)控制風(fēng)量風(fēng)機功率消耗量最小,我廠(chǎng)尾排風(fēng)機正常工作時(shí)風(fēng)門(mén)開(kāi)度在70%,電機輸出功率大量消耗在調節風(fēng)門(mén)的節流上,造成電能白白浪費。通過(guò)增設變頻控制裝置,以改變風(fēng)機轉速的節能方式來(lái)取代風(fēng)門(mén)節流調節的耗能方式,并將風(fēng)機的入口調節風(fēng)門(mén)全開(kāi),以消除調節風(fēng)門(mén)的節流能耗損失,從而實(shí)現風(fēng)機的節能。
4.3風(fēng)機采用變頻調節方案措施
增設各相應的變頻控制成套柜,并采用變風(fēng)量變頻遠程計算機集中控制(由中控室DCS系統對變頻器進(jìn)行遠程控制),既實(shí)現風(fēng)機無(wú)級線(xiàn)性調速及運行負荷遠程控制,又實(shí)現風(fēng)機高效節能。具有各有關(guān)模擬量、數字量I/O接口,可并入原DCS控制系統,既可實(shí)現就地啟動(dòng)、停止及手動(dòng)調頻控制和旁路運行,又可實(shí)現遠程監控(包括遠程啟停、調頻調速、狀態(tài)監視、故障報警等),具有過(guò)壓、過(guò)流、欠壓保護功能及旁路切換等功能。增設變頻器技改設備主要是型號為6000V/630kW,電機額定功率630kW、電壓6kV、額定電流70A高壓變頻器1臺,手動(dòng)旁路柜1臺,功率單元1臺,配套慮網(wǎng)1套。
4.4尾排風(fēng)機增設變頻器后節能效果
廢氣處理尾排風(fēng)機增設變頻器后,風(fēng)機入口風(fēng)門(mén)設置在全開(kāi)位置,風(fēng)機轉速960r/min由轉降至810r/min轉,風(fēng)量、風(fēng)速能夠滿(mǎn)足水泥工藝生產(chǎn)線(xiàn)要求,風(fēng)機電流由改造前60A降低至40A,風(fēng)機單耗由5.66kWh/t降至單耗降至2.9kWh/t。
5.結語(yǔ)
通過(guò)對生料制備綜合電耗高的現狀分析,原因查找、制定方案措施、措施落實(shí)等方法步驟,對電量單耗高的立磨選粉機設備及廢氣處理尾排風(fēng)機增設變頻器進(jìn)行降低電耗改造取得了較好效果,生料粉磨電量單耗由8.84kWh/t下降到6.4kWh/t,風(fēng)機電量單耗由5.66kWh/t降至單耗降至2.9kWh/t,生料綜合電量單耗由28.49kWh/t下降到23.29kWh/t。綜合電量單耗降低了5.2kWh/t。此次立磨選粉機改造總投資85萬(wàn)元,增設風(fēng)機變頻器改造總投資40萬(wàn)元,二項改造共投入125萬(wàn)元資金。8#窯水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)全年生產(chǎn)生料1280000噸,可節省用電量為666.5萬(wàn)kWh,按每度電單價(jià)為0.6元計算,每年可節省電費399.3萬(wàn)元。
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