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聚丙烯二級螺桿壓縮機故障分析
摘要:本文主要介紹聚丙烯二級螺桿壓縮機在每次檢修后開(kāi)啟時(shí)都會(huì )出現與一級壓縮機做功不匹配的頻繁喘振,機封泄漏故障,同時(shí)敘述了內循環(huán)噴淋介質(zhì)改造及使用效果,希望為設備操作管理人員提供類(lèi)似經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:螺桿壓縮機;垢下腐蝕;噴淋介質(zhì);喘振
引言
青島石油化工有限責任公司聚丙烯裝置采用小本體法間歇式生產(chǎn),產(chǎn)品為聚丙烯粉料,回收丙烯氣中或多或少帶有聚丙烯粉料從而導致氣柜壓縮機無(wú)法選用往復式壓縮機,又因為壓縮后的丙烯氣壓力需為1.75-1.85MPa,所以壓縮機主要采用螺桿式壓縮機兩臺連續壓縮方式,為了符合一二級同步并匹配,本裝置采用一變頻同時(shí)調節兩臺壓縮機轉速的一拖二方式,壓縮機噴淋介質(zhì)為循環(huán)水,開(kāi)車(chē)后改為循環(huán)水內循環(huán)。本文主要介紹二級壓縮機在每次檢修后開(kāi)機頻繁出現喘振,機封泄漏故障,通過(guò)內循環(huán)水改造后,使用效果明顯好轉。
一、聚丙烯裝置二級螺桿壓縮機K0301B結構
1.1 二級螺桿壓縮機主要參數
丙烯氣二級螺桿壓縮機
型號 LG4/0.45-2.2 入口氣量 4m3/min
轉速 3000r/min 入口壓力 0.45MPa
排氣溫度≤85℃ 出口壓力 2.2MPa
額定功率 110kW 壓縮級數 二級
壓縮機重 400kG
1.2 K0301B結構形式。螺桿壓縮機K0301B采用上進(jìn)上出形式,兩個(gè)轉子支于進(jìn)排氣座的軸承上,陽(yáng)轉子有四個(gè)凸齒,陰轉子具有六個(gè)與陽(yáng)轉子凸齒相嚙合的凹齒。陰陽(yáng)轉子在吸氣端外側均有同步齒輪,保證螺桿齒型間持有正常的工作間隙。同步齒輪的速比與螺桿轉子齒數比相等。同步齒輪安裝于壓縮機吸入端的外側,并有壓力油潤滑以確保陰陽(yáng)轉子同步運轉。氣缸體、排氣座分別設有三角形徑向排氣孔口和蝶形軸向排氣孔口。徑向排氣口和軸向排氣口保證排氣時(shí)氣缸壓力達到最佳設計值,并使效率趨向最佳。
二、故障現象
2.1 由于壓縮機長(cháng)時(shí)間壓縮帶有聚丙烯粉料的丙烯氣,壓縮機長(cháng)時(shí)間運轉導致壓縮機腔內聚丙烯粉料集聚、結垢導致波紋管密封動(dòng)環(huán)波紋管失彈,無(wú)法補償,密封失效,最終丙烯氣及噴淋介質(zhì)水進(jìn)入油箱,造成油箱"開(kāi)鍋",機械密封泄漏。
2.2 拆檢時(shí)陰陽(yáng)轉子有腐蝕,但無(wú)結垢。壓縮機腔體有結垢將垢清理,表面有腐蝕。
2.3 每次檢修后二級壓縮機開(kāi)啟時(shí)都會(huì )出現與一級壓縮機做功不匹配,喘振等現象,主要表現為,二級壓縮機入口壓力升高,最高達到0.85MPa時(shí)突然降低,同時(shí)還表現在二級壓縮機電流由114A增大到146A然后降低,循環(huán)往復。最終導致二級壓縮機機械密封泄漏。
三、原因分析及措施
3.1 長(cháng)周期運行機械密封泄漏。由于壓縮機長(cháng)周期運行機械密封泄漏主要原因是丙烯氣中帶有聚丙烯粉料,粉料長(cháng)時(shí)間集聚、結垢,最終導致壓縮機密封波紋管失彈,動(dòng)環(huán)無(wú)法補償,最終導致機械密封泄漏。改進(jìn)措施為:更換氣柜出口過(guò)濾網(wǎng)目數,同時(shí)規定每天定期切換出口過(guò)濾網(wǎng),并及時(shí)清理過(guò)濾網(wǎng)粉料。
3.2 陰陽(yáng)轉子及腔體腐蝕。本套設備采用的噴淋介質(zhì)為循環(huán)水,循環(huán)水由于循環(huán)使用最終導致循環(huán)水的濃縮倍數不斷提高。水中成垢鹽類(lèi)及腐蝕性離子也成倍增加,最終導致二級壓縮機腔體及陰陽(yáng)轉子形成垢下腐蝕。垢下封閉區域為陽(yáng)極,陽(yáng)極反應則是鐵的溶解即陽(yáng)極反應 : Fe=Fe2++2e- Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+
使垢下介質(zhì)的pH值進(jìn)一步降低,加快腐蝕。
陰極反應 :O2+2H2O+4e-=4OH-
由于二級壓縮機壓力較高噴淋介質(zhì)的噴淋沖刷力較強,最終導致陰陽(yáng)轉子無(wú)結垢現象,但明顯可以看見(jiàn)密封線(xiàn)全部腐蝕掉,從而可以推斷陰陽(yáng)轉子一直進(jìn)行結垢、垢下腐蝕、沖刷等循環(huán);二級壓縮機封腔內有垢,清理后可明顯看見(jiàn)腐蝕情況。
措施:為減緩腐蝕情況,改循環(huán)水為除鹽水,減少水中成垢鹽類(lèi)及腐蝕性離子,同時(shí)增加噴淋介質(zhì)內循環(huán)水的排放次數,達到稀釋濃縮倍數。注:由于白油比循環(huán)水耐腐蝕情況好,2013年4月改循環(huán)水為白油,由于白油比熱{2.6J/(KG.℃)}比水比熱{4.2J/(KG.℃)}小很多,壓縮后氣體的熱量不能充分被吸收帶走,所以導致氣體溫度升高。該方法效果不好,無(wú)法使用。
3.3 檢修后二級壓縮機與一級壓縮機做功不匹配。由于二級壓縮機陰陽(yáng)轉子及壓縮機腔的腐蝕導致檢修后再次開(kāi)起時(shí),同等情況下,二級壓縮機做功能力小于原沒(méi)有腐蝕時(shí),從而導致每次檢修后二級壓縮機做功與一級壓縮機做功不匹配,出現喘振現象。
措施:由于一二級壓縮機變頻使用為一拖二形式,調節變頻時(shí),一二級轉速同時(shí)變化,為了讓二級壓縮機能夠滿(mǎn)足一級壓縮機的做功能力,我們采取提高二級壓縮機電機的起始轉速,從而達到二級壓縮機滿(mǎn)足一級壓縮機做功。
3.4 喘振造成機械密封泄漏。二級壓縮機檢修后由于一二級壓縮機因不匹配,出現喘振現象,反復出現多次壓力波動(dòng)、振動(dòng)波動(dòng),引起機械密封受力波動(dòng)過(guò)大,端面出現分離、磨損,導致機封泄漏。
措施:及時(shí)調節二級壓縮機的電機起始轉速,使一二級壓縮機做功匹配,從而消除喘振現象。
四、改造后效果
通過(guò)本次改造經(jīng)統計優(yōu)化有:①氣柜出口濾網(wǎng)目數改造,增加了清過(guò)濾網(wǎng)的次數,但使二級壓縮機密封的使用情況得到好轉,壓縮機密封長(cháng)周期運行壽命有所提高。②噴淋介質(zhì)改為除鹽水,定期排放內循環(huán)水使除鹽水定期置換達到水質(zhì)好,定期檢修時(shí)陰陽(yáng)轉子沒(méi)有腐蝕,壓縮機腔沒(méi)有結垢現象,檢修結束后二級壓縮機做功能力不變,不需調節二級壓縮機電機起始轉速,仍能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,同時(shí)減少因喘振造成機械密封泄漏的損失。
五、結論
自改造以來(lái),對二級壓縮機進(jìn)行拆檢,發(fā)現機械密封完好,壓縮機腔及陰陽(yáng)轉子無(wú)腐蝕,重新組裝使用未產(chǎn)生喘振現象,從而減少因喘振造成的機械密封泄漏,減少密封造成的損失每臺套10278元,同時(shí)減少因設備故障造成生產(chǎn)損失每次504000元,凈利潤28800元(每次搶修約16小時(shí),聚合釜反應生產(chǎn)2輪,每輪12釜,每釜產(chǎn)聚丙烯3噸,每噸約7000元)。通過(guò)使用證明本次對氣柜出口過(guò)濾器過(guò)濾網(wǎng)目數改造和壓縮機噴淋介質(zhì)改造是成功的。
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