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發(fā)電機氫氣干燥器故障分析和處理的電子方式論文
【摘 要】2009年6月1日在更換干燥器露點(diǎn)儀和發(fā)電機露點(diǎn)儀后,發(fā)電機和干燥器出口露點(diǎn)大幅上升,最終導致干燥器出口露點(diǎn)高報警,本文首先描述了問(wèn)題發(fā)生的經(jīng)過(guò),并初步提出了可能的原因。在經(jīng)過(guò)運行、維修人員多次分析和檢查后,逐步排查發(fā)現入口分離器堵塞和部分干燥劑變黃,露點(diǎn)探頭不能真實(shí)反映發(fā)電機內露點(diǎn),以及干燥器加熱器加熱效果低等問(wèn)題,最后提出了相應的改進(jìn)措施。
【關(guān)鍵詞】干燥器;露點(diǎn)儀;再生;干燥;干燥劑
1 問(wèn)題產(chǎn)生的經(jīng)過(guò)
2009年6月1日,維修人員對發(fā)電機001/002露點(diǎn)儀作了預防性更換工作,更換后發(fā)現發(fā)電機和干燥器露點(diǎn)逐漸上升,并且更換一個(gè)半月后出現發(fā)電機露點(diǎn)高報警,002露點(diǎn)儀(發(fā)電機露點(diǎn))前后的數據對照如下:
002露點(diǎn)儀更換前為:-52.2℃;更換后為:-26℃(24H后);一個(gè)半月后:-15℃
報警后運行人員按照報警處理流程,檢查干燥器疏水罐,發(fā)現疏水罐無(wú)水排出,懷疑干燥器已經(jīng)失效,2009年7月13日運行發(fā)出工作申請,要求對發(fā)電機干燥器進(jìn)行解體檢查。
2 發(fā)電機干燥器簡(jiǎn)介
2.1 發(fā)電機干燥器的功能
一個(gè)可自行再生的氣體干燥器與發(fā)電機相連接,將發(fā)電機氫冷卻劑的露點(diǎn)保持在可接受的水平。
氣體干燥器是一個(gè)全自動(dòng)、連續工作、自行再生的雙室型干燥器,并帶有一個(gè)增壓鼓風(fēng)機。氣體干燥器從結構上來(lái)說(shuō)是由兩個(gè)完全相同的垂直腔室構成,其中裝有活性的凡土干燥劑。當發(fā)電機運行時(shí),發(fā)電機內氫氣被一根管線(xiàn)引入到發(fā)電機干燥器,其中一股氫氣被引入干燥器一個(gè)腔室進(jìn)行干燥。而另一個(gè)股氫氣被引入另一個(gè)腔室對干燥劑進(jìn)行再生。當在再生時(shí),該腔室首先通過(guò)電加熱40分鐘,然后冷卻80分鐘,氫氣通過(guò)該腔室時(shí),將干燥劑的水份帶出,經(jīng)過(guò)一個(gè)冷凝器、分離器,分離器將氫氣中水份分離出來(lái),進(jìn)入一個(gè)小的疏水箱。這樣每隔兩小時(shí),就有一個(gè)經(jīng)過(guò)再生的再生腔室來(lái)替換在前兩小時(shí)用來(lái)干燥發(fā)電機氣體的干燥腔室,以此循環(huán)往復。干燥器氫氣流程如下圖所示。
2.2 001/002露點(diǎn)儀及其功能
露點(diǎn)是:使空氣里原來(lái)所含的未飽和水蒸汽變成飽和時(shí)的溫度;當空氣的相對濕度變成100%時(shí),也就是實(shí)際水蒸汽壓強等于飽和水蒸汽壓強時(shí)的溫度,習慣上其單位常用攝氏度(℃)表示。
001/002露點(diǎn)儀,用來(lái)監測流經(jīng)氣體的露點(diǎn)。001露點(diǎn)儀是用來(lái)監測氣體干燥器出口露點(diǎn)的,由電纜與氣體柜(電氣部分)內的處理機相連。002露點(diǎn)儀用來(lái)監測發(fā)電機內氫氣的露點(diǎn),連續地監測發(fā)電機氫冷卻劑的露點(diǎn)。
3 故障處理過(guò)程
根據故障現象的描述,分析其最有可能的兩個(gè)原因是:(1)001/002露點(diǎn)儀探頭的故障造成的數據的不準確;(2)干燥器內的干燥劑失效,造成干燥效果不好。首先對原因一進(jìn)行分析,在預防性更換001/002露點(diǎn)儀后一個(gè)半月就出現干燥器出口露點(diǎn)高報警,露點(diǎn)是一個(gè)逐漸上升的過(guò)程,因此可以排除露點(diǎn)儀故障的可能。其次對原因二進(jìn)行分析,由于疏水箱從2009.4月開(kāi)始就沒(méi)有任何疏水排出來(lái),而一個(gè)正常運行的干燥器不可能長(cháng)時(shí)間不疏水,因此干燥劑失效可能性極大,問(wèn)題的焦點(diǎn)就集中到干燥器的再生部分和干燥劑本身上。
3.1 第一次故障處理
2009年7月16日,對干燥器進(jìn)行了解體檢查,檢查的重點(diǎn)是干燥器的兩個(gè)腔室,同時(shí)更換干燥劑。在解體檢查干燥劑時(shí)發(fā)現有部分干燥劑由白色變成黃色,約占總量的1/5,這些干燥劑已經(jīng)完全被油氣污染而失效,其余部分也由原來(lái)的雪白色變?yōu)榈疑。同時(shí)發(fā)現干燥器入口氫油分離網(wǎng)全部被黃色油污粘附,布滿(mǎn)約100mm厚的分離網(wǎng),且分離器桶壁也粘附大量的黃色結晶物,導致嚴重堵塞。
在第一次解體檢修后,發(fā)現干燥劑大部分已經(jīng)失效,同時(shí)干燥器入口油氣分離濾網(wǎng)也堵塞嚴重,所以造成干燥器無(wú)法正常工作,在處理這些問(wèn)題后,2009年7月18日將干燥器投入運行,投運后露點(diǎn)變化:
002露點(diǎn)儀(發(fā)電機露點(diǎn)):解體前-10℃;解體后為:-20℃(24H后);
001露點(diǎn)儀(干燥器出口露點(diǎn)):解體前-9℃;解體后為:-46℃(24H后)。
3.2 第二次故障處理
2009年7月21日現場(chǎng)巡視發(fā)現干燥器中A室在再生時(shí),加熱溫度在395~400℃之間變化,沒(méi)有達到要求的500度。觀(guān)察B室生產(chǎn)時(shí)干燥器出口露點(diǎn)為-32.3℃,發(fā)電機露點(diǎn)為-19.9℃;觀(guān)察A室生產(chǎn)時(shí)干燥器出口露點(diǎn)為-17.2℃,發(fā)電機露點(diǎn)為-19.4℃,干燥器出口露點(diǎn)高于發(fā)電機內氫氣露點(diǎn),說(shuō)明干燥器A室已經(jīng)不具備干燥功能,若繼續按該狀態(tài)運行,A室的干燥劑將快速失效,干燥器出口露點(diǎn)高報警將再次出現。
在干燥器完成解體檢修投運三天后,再次出現干燥器出口露點(diǎn)緩慢上升現象,而且上升速率明顯在加快,短時(shí)間內干燥器內的干燥劑再次失效,但按照以往經(jīng)驗干燥劑一般運行一年左右才可能出現逐步失效,而露點(diǎn)的快速上升說(shuō)明干燥劑失效非常迅速,不符合以往干燥劑失效特性。因此在大家討論分析后懷疑干燥器切換閥存在內漏,導致再生濕氣體通過(guò)旁路直接進(jìn)入干燥器出口管道,影響干燥器出口露點(diǎn)。為了驗證閥門(mén)是否存在內漏,于是決定對干燥器進(jìn)行再次解體檢查,重點(diǎn)檢查再生回路。
2009年8月2日再次對干燥器解體檢查,通過(guò)解體檢查發(fā)現干燥劑沒(méi)有失效,但B腔室的出口隔離閥存在內漏,這樣在A(yíng)室干燥、B室再生時(shí),B室內的再生濕氣體通過(guò)內漏的隔離閥直接進(jìn)入干燥器出口管道,從而造成A室干燥時(shí)干燥器出口的露點(diǎn)下降明顯的假象。
2009年8月6日,干燥器再次已投運,發(fā)電機氫氣露點(diǎn)-12.5℃,干燥器出口氫氣露點(diǎn)-41.7℃,A/B列切換時(shí)干燥器出口氫氣露點(diǎn)溫度無(wú)異常變化。
3.3 第三次故障處理
2009年8月10日,干燥器在投運四天后再次出現露點(diǎn)逐漸上升現象,干燥器露點(diǎn)達到-15℃,發(fā)電機露點(diǎn)為-14℃,而且A/B室干燥時(shí),干燥器出口露點(diǎn)變化不大,說(shuō)明干燥劑再次失效,而且露點(diǎn)惡化速率與第二次基本一致。
從上次解體可以肯定干燥劑短時(shí)間不會(huì )失效,而造成干燥劑無(wú)法正常工作可能還是出現在再生回路上,如果干燥器再生失效,導致干燥劑飽和后失去干燥能力,則干燥器出口露點(diǎn)自然上升。經(jīng)過(guò)上次解體可以排除閥門(mén)上存在問(wèn)題可能,此時(shí)最大的疑點(diǎn)在干燥器加熱回路上。
2009年8月11日維修人員對干燥器A、B腔室的加熱器溫度探頭進(jìn)行檢查,發(fā)現加熱器探頭深入到A、B腔室太短,造成探頭不能真實(shí)反應A、B腔 室內的溫度,當探頭檢測到溫度達到500度時(shí),實(shí)際上A、B腔室底部的溫度還偏低,這樣內部的干燥劑無(wú)法加熱到要求溫度,從而導致干燥劑中的水份無(wú)法分離出來(lái)被再生氣體帶走,隨著(zhù)多次的再生不充分最終導致干燥劑飽和。
在維修人員調整探頭位置后,2009年8月12日檢查,發(fā)電機及干燥器露點(diǎn)情況明顯好轉,發(fā)電機氫氣露點(diǎn)溫度為-17.7℃(調整前為-14℃左右);干燥器出口氫氣露點(diǎn)溫度為-30℃(調整前為-15℃左右)。A、B腔室外殼溫度上升明顯加快,15分鐘內即達到70℃(調整前為60分鐘后達到70℃),桶壁最高溫度達到100℃(調整前最高溫度為70℃),說(shuō)明加熱器效率已得到明顯改善。
4 故障原因總結
實(shí)際上本次干燥器故障模式,是多重故障疊加造成,具體過(guò)程如下:
發(fā)電機和干燥器露點(diǎn)儀故障造成了不能真實(shí)反應發(fā)電機和干燥器的露點(diǎn),從而失去了發(fā)現設備異常的有效手段,當進(jìn)行例行更換露點(diǎn)儀工作時(shí)才將設備故障問(wèn)題暴露。
在第一故障處理過(guò)程中,發(fā)現了干燥劑的失效和入口濾網(wǎng)的堵塞,但忽視了再生回路的檢查,通過(guò)干燥器的再次投運才發(fā)現再生回路存在內漏的可能。
在第二次故障處理過(guò)程中,發(fā)現了隔離閥的內漏造成的再生回路被旁路,但這樣內漏應該不足以造成干燥劑短時(shí)間失效,說(shuō)明干燥劑無(wú)法正常干燥還有更深層次的原因。
在第三次故障處理中才真正找到干燥劑短時(shí)間失效的原因,加熱器加熱溫度不足,而加熱溫度不足是溫度探頭位置不適當造成的。因此干燥器再生回路失效主因是加熱器加熱溫度不足,輔因是閥門(mén)存在內漏,這兩項故障的疊加造成了再生回路的故障。
本次干燥器故障是由四個(gè)故障原因疊加造成的,其中露點(diǎn)儀的失效造成設備監測功能的失效,干燥劑的失效和入口濾網(wǎng)的堵塞造成了干燥功能的失效,而隔離閥門(mén)內漏和加熱器加熱效率不足造成了再生回路的失效,這樣的故障模式非常少見(jiàn),收集和總結這樣的故障處理過(guò)程,對以后干燥器的故障分析和處理具有一定的借鑒意義。
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