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某污水廠(chǎng)運行管理中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
1、概述某污水處理廠(chǎng)于1992年10月正式投產(chǎn),二級生化處理,傳統活性污泥法工藝,鼓風(fēng)曝氣。在14年的運行過(guò)程中,該廠(chǎng)始終致力于加強工藝調控,確保出水達標排放,為水污染治理工作做出了應有的貢獻。同時(shí)在運行中也發(fā)現了一系列問(wèn)題,在實(shí)踐過(guò)程中,通過(guò)技術(shù)人員的努力,進(jìn)行了相應的改進(jìn),確保老廠(chǎng)能夠發(fā)揮應有的作用。 2、存在問(wèn)題及對策 2.1 格柵除污機存在的問(wèn)題及解決措施格柵是預處理過(guò)程中一道關(guān)鍵工藝,它的作用是攔截去除大的固體物質(zhì),同時(shí)對后續工藝中的污水泵起保護作用,減少一沉池漂浮物,防止工藝管路堵塞。該廠(chǎng)原設計只有一道格柵,格柵間隙為25mm,屬中粗格柵類(lèi)型。存在4點(diǎn)不足: 。1)服務(wù)區排水設施為雨污合流系統,雨季柵渣量較多,再加上水量大,水中布條及軟塑料制品等雜物被沖過(guò)柵條而進(jìn)入后續構筑物,對水泵特別是潛水泵有較大影響。 。2)該廠(chǎng)無(wú)細格柵,一沉池中漂浮物形成的浮渣量很大,去除這些浮渣操作人員的勞動(dòng)量很大,加上長(cháng)時(shí)間的撇浮渣操作使大量污水又回到格柵井必須二次提升,增加了污水泵的能耗。 。3)只有一道格柵屬設計缺陷,格柵出故障,必須停止進(jìn)水。因此要求格柵除污泥性能可靠。該廠(chǎng)原格柵除污機為高鏈式格柵除污機,由于扒齒臂材質(zhì)問(wèn)題易變形,影響扒齒入槽準確度,除渣效果差,影響生產(chǎn)。 。4)該廠(chǎng)曾在沉砂池出口處安裝一臺柵距為6mm的細格柵,但由于場(chǎng)地限制,無(wú)法加裝事故跨越裝置,經(jīng)常跑水,影響生產(chǎn),被迫拆除。因此,無(wú)法增加細格柵。 為解決上述問(wèn)題,該廠(chǎng)更新了原高鏈式格柵除污機,安裝使用了清源環(huán)保機械廠(chǎng)生產(chǎn)的型號為XGS1702-4800、柵距為10mm的回轉式格柵除污機,使去除柵渣量大增,給潛水泵的運轉創(chuàng )造了良好的條件,確保了生產(chǎn)要求,解決了該廠(chǎng)無(wú)細格柵問(wèn)題和一沉池漂浮物過(guò)多的問(wèn)題。而且該機的電器控制系統較好,可以自動(dòng)連續清污、定時(shí)間隙清污及手動(dòng)清污多種運行模式,在不同的季節可以改變運轉方式,起到節能的效果。 通過(guò)實(shí)際運行發(fā)現,新格柵除污機也有一定缺陷:(1)該機齒扒鏈為尼龍材質(zhì),由于是室外環(huán)境,冬夏溫度變化大,加上日光照射,齒扒鏈易老化斷裂。更換時(shí)十分麻煩。筆者認為,由于室外環(huán)境運行,無(wú)備用格柵,設備可靠性十分重要。因此,齒扒材料使用不銹鋼更為可靠。(2)該機由于連續運轉時(shí)間長(cháng),其作用是撈柵渣,而且重量變化大,齒扒鏈用力的變化大,兩側起固定作用的止回墊容易脫落,但該零件為非標產(chǎn)品,備件困難。(3)由于受場(chǎng)地限制及資金問(wèn)題,柵渣自動(dòng)傳送及壓榨運輸設備沒(méi)有配套,工人勞動(dòng)強度大,且柵渣無(wú)法做到不落地。以上缺陷在老廠(chǎng)改造時(shí),需加以解決。 2.2 脫水機存在問(wèn)題及解決措施該廠(chǎng)原有脫水機兩臺,型號為DY2000型帶式壓濾機,設備為市環(huán)保機械廠(chǎng)第一代機型。在運行中表現出很多問(wèn)題:(1)濾帶沖洗裝置達不到實(shí)際要求,濾帶沖洗效果差。濾帶清洗是帶式壓濾機最關(guān)鍵工序,效果不好,無(wú)法恢復濾帶過(guò)水能力,脫水過(guò)程無(wú)法連續進(jìn)行。(2)絮凝反應器設計需要改進(jìn),泥藥混合液入口在反應器上方,內部采用階梯下落式混合,反應劇烈,而絮凝劑PAM與污泥的調質(zhì)反應迅速而且易碎,不可逆轉,因此反應絮塊易被摔碎,在重力脫水段絮塊尺寸不夠,易跑料。因此對絮凝劑分子量要求太高,而分子量高的PAM價(jià)格較貴,另一方面,因跑料造成泥餅產(chǎn)量低。(3)因當時(shí)濾網(wǎng)的織造的技術(shù)問(wèn)題,該機濾帶接口為金屬螺旋銷(xiāo)環(huán)接口,運轉時(shí)造成刮泥板磨損嚴重,泥餅剝落不凈,增加濾帶清洗難度,而且使用壽命短。(4)原機設計真空輥孔徑小,剪切脫水濾水速度慢,效果不好,易跑料,而且輥內濾液排除不凈而沉積,使真空輥失去作用,影響泥餅產(chǎn)量。 為了解決運行中的實(shí)際問(wèn)題,在新設備選型上注意了克服老設備的缺陷。更新后的脫水機為DYQ2000型脫水機,該機的特點(diǎn)為:(1)在濾帶清洗方面,清洗水箱內噴頭為新產(chǎn)品,自然形成的壓力比老式噴頭壓力大,拆解方便。在設備安裝時(shí),增加了1臺管道增壓泵,型號為ISG50-200A,流量11.7m3/h,揚程為0.45MPa.沖洗用水由原來(lái)的6m3/h提高到9m3/h,沖洗壓力由原機的0.4Mpa提高到0.7MPa,沖洗效果良好,泥餅產(chǎn)量明顯提高。(2)壓榨段中空輥由一個(gè)變兩個(gè),且第一個(gè)輥直徑加大,由原來(lái)的ф40cm 提高到ф80cm,而且過(guò)水孔徑加大,容易實(shí)現預壓榨過(guò)程,使污泥絮體中大量表面游離水快速擠過(guò)濾帶,而使壓榨段的污泥含水率降低,減少擠壓過(guò)程中的跑料,污泥泥餅產(chǎn)量明顯提高。(3)絮凝反應器的結構更加合理,泥藥混合液由反應器底部進(jìn)入,內設絮凝攪拌裝置,生成的絮體由反應器上口溢出進(jìn)入重力脫水段,整個(gè)反應過(guò)程的劇烈度下降,絮體不易打碎,實(shí)際運行表明,絮體生成情況良好,與老脫水機相比,對絮凝劑PAM分子量的要求稍有下降。(4)該機的濾帶為無(wú)接口型,使用壽命長(cháng)。 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用,該機基本上克服了老脫水機的不足之處,但仍存在一定問(wèn)題:(1)進(jìn)泥管設計直徑較小,易發(fā)生堵塞。(2)附屬設備溶解罐及儲藥罐管路極易堵塞,加藥泵造型上藥量偏小。以上問(wèn)題要與廠(chǎng)家一起逐步改造完善。 2.3 設備節能措施 該廠(chǎng)1992年投入使用后,在實(shí)際運行過(guò)程中存在設備老化,能耗高的問(wèn)題。在14年的運行管理中,該廠(chǎng)始終將節能降耗作為管理及設備改造的重要課題,污水泵及曝氣系統節能改造是工作的重點(diǎn)。 2.3.1 污水泵存在問(wèn)題及解決措施和效果該廠(chǎng)污水泵原設計為4臺250WDL立式水泵,每臺功率70kw,上水量為1290m3/h(實(shí)測),存在問(wèn)題有:(1)該泵廠(chǎng)家已停止生產(chǎn),無(wú)法備件。(2)水泵填料易磨損,漏水嚴重,污水四濺,泵房衛生備件差,更換盤(pán)根勞動(dòng)強度大,更換頻繁,維修量大。(3)能耗高,效率低。 為解決上述問(wèn)題,該廠(chǎng)于1999年將4#污水泵更換為飛力泵CP3300LT620型,44kw潛水泵,實(shí)測上水量為1330m3/h,能夠滿(mǎn)足實(shí)際要求,運行效果良好。對水泵節能情況進(jìn)行了實(shí)際測量,測得的平均結果為:飛力泵每天耗電760度/d,而老式泵為每天耗電1400度/d,每天可節電640度/d.按現階段電費0.53元/度計算,一臺泵每天可節電339.2元,一年可節約12.43萬(wàn)元,節能降耗效果明顯,而且設備維護保養簡(jiǎn)單,故障率低,還可節約大量維修費用。目前該廠(chǎng)1#污水泵及2臺回流泵的更新工作已經(jīng)完成,運行效果都很好。
2.3.2 曝氣系統節能問(wèn)題及措施效果該廠(chǎng)曝氣池原設計使用穿孔管曝氣裝置,由于使用時(shí)間長(cháng),銹蝕嚴重,存在堵塞嚴重,曝氣效率低下的問(wèn)題。而曝氣池能耗占整個(gè)污水廠(chǎng)能耗的比例很大,是節能降耗的重點(diǎn)。該廠(chǎng)于2002年10月將二組曝氣池中西邊三個(gè)廊道的穿孔管改造為硅橡膠管式曝氣管,并于2002年11月1日-30日進(jìn)行對比實(shí)驗,在實(shí)驗條件相同的情況下,同樣的鼓風(fēng)機,同樣的進(jìn)風(fēng)管,只是曝氣器不同,東邊是穿孔管,西邊是改造后的曝氣器,使用便攜式溶解氧監測儀測量,西邊的溶解氧平均高出東邊溶解氧一倍,證明氧利用率比改造前高出一倍,效果良好。 該廠(chǎng)同時(shí)對鼓風(fēng)機進(jìn)行了實(shí)際效果測定,結果表明現在使用的鼓風(fēng)機產(chǎn)生同樣體積的空氣耗電量高于現在環(huán)保設備市場(chǎng)上同類(lèi)風(fēng)機。在不久將要進(jìn)行的老廠(chǎng)改造中,該廠(chǎng)將選用能耗較低的調頻式磁懸浮離心風(fēng)機,來(lái)達到節能效果。 2.4 泡沫問(wèn)題該廠(chǎng)曝氣池冬季時(shí)常出現大量泡沫,特別是冬季陰天氣壓低時(shí)更為突出。泡沫飄浮在池面上,溢滿(mǎn)過(guò)道,有時(shí)被風(fēng)一吹,到處飄飛,影響衛生,有時(shí)甚至無(wú)法取樣化驗,嚴重時(shí)帶起活性污泥顆粒影響正常運行。 經(jīng)過(guò)對泡沫問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題研究,共找出產(chǎn)生泡沫問(wèn)題的5個(gè)原因,并有針對性的采取措施,使冬季泡沫問(wèn)題得到控制。(1)氣溫方面的原因。由于氣溫低,曝氣池中產(chǎn)生的氣泡不易破碎,容易堆積,這時(shí)應對工藝進(jìn)行調整,適當降低溶解氧等,破壞泡沫堆積條件。(2)進(jìn)水中表面活性劑物質(zhì)含量高時(shí),通過(guò)鼓風(fēng)吹脫,易產(chǎn)生大量泡沫,再加上氣溫條件,極易出現泡沫堆積,因此應查明污染源,采取措施使進(jìn)水中無(wú)發(fā)泡物質(zhì),泡沫會(huì )自然消失。(3)由于該廠(chǎng)東西兩組曝氣池中使用的曝氣器不同,分屬中氣泡型和微氣泡型,西邊溶解氧長(cháng)期比東邊高,由于微孔曝氣產(chǎn)生的氣泡小,不易破碎,易堆積,因此該廠(chǎng)曝氣池泡沫西側比較嚴重。該廠(chǎng)采取措施將東邊穿孔管徹底進(jìn)行疏通,提高了穿孔管的供氣效率,從而使東邊曝氣池與西側曝氣池的溶解氧趨近,再適當調控,泡沫得到控制。(4)在不久將要進(jìn)行的老廠(chǎng)改造中,將改造東側曝氣池的曝氣器,使東、西兩組曝氣池一樣,都使用管式曝氣器,便于溶解氧的調整,提高氧的利用率。(5)當曝氣池MLSS過(guò)低時(shí),比較容易產(chǎn)生泡沫,因此,在冬季嚴格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆積效果明顯。 3、結語(yǔ) 以上是筆者對該廠(chǎng)運行管理中遇到的幾個(gè)問(wèn)題及解決措施進(jìn)行了簡(jiǎn)單剖析,是技改工作的一點(diǎn)體會(huì ),不足之處希望大家指正。由于該廠(chǎng)大部分構筑物及設備都嚴重老化,進(jìn)入更新改造期,今后將繼續以節能降耗為前提,在技改和運行管理中,深挖節能潛力,堅決落實(shí)唐山市排水公司核定的經(jīng)濟運行指標,通過(guò)技改逐步解決實(shí)際運行中的問(wèn)題和設計缺陷,使老廠(chǎng)煥發(fā)青春。
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