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中藥制藥行業(yè)廢水處理工程設計研究論文

時(shí)間:2024-08-25 05:51:29 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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中藥制藥行業(yè)廢水處理工程設計研究論文

  摘要:選用水解酸化/SBR/混凝沉淀組合工藝處理某中藥企業(yè)生產(chǎn)廢水,處理規模為600m3/d,原水水質(zhì)COD為1200mg/L、BOD5為520mg/L、NH3-N為5mg/L、SS為80mg/L、TP為2.5mg/L及pH值為5~6,出水水質(zhì)執行《提取類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21905-2008)表2排放標準,即COD≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L、SS≤50mg/L。結果表明該工藝運行費用低、操作簡(jiǎn)單、管理方便、無(wú)二次污染,適于大規模推廣應用。

中藥制藥行業(yè)廢水處理工程設計研究論文

  引言

  河南某中藥企業(yè)廢水主要包括生產(chǎn)廢水和少量辦公、生活廢水,生產(chǎn)廢水中主要包括前處理車(chē)間洗藥、泡藥廢水;提取車(chē)間煎煮廢水和部分提取液及設備沖洗排放廢水;辦公、生活廢水為辦公樓排放的污水。中成藥類(lèi)生產(chǎn)廢水中主要含中藥有效成分殘留物、木質(zhì)素、纖維素、半纖維素、老化的大孔樹(shù)脂、有機溶劑(乙醇)、甙類(lèi)、蒽醌類(lèi)、生物堿及其水解產(chǎn)物等多種物質(zhì)。處理廢水總量為464.65m3/d,考慮水量波動(dòng),日變化系數取1.3,則該污水處理站最大日設計規模為600m3/d。從企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā),結合當地條件,本著(zhù)經(jīng)濟、有效的原則,對該污水處理站進(jìn)行工程設計,選用水解酸化/SBR/混凝沉淀組合工藝對其進(jìn)行處理,使污水站出水水質(zhì)滿(mǎn)足《提取類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21905-2008)表2標準的要求。

  1設計進(jìn)水和出水水質(zhì)

  該企業(yè)生產(chǎn)廢水為偏酸性廢水,具有污染物濃度高、水質(zhì)水量波動(dòng)大等特點(diǎn)。廢水水質(zhì)及排放標準見(jiàn)表1。

  2廢水處理工藝流程

  根據廢水處理工程的實(shí)際運行情況,結合本項工程的水質(zhì)、水量及處理要求,為達到用最低的建設費用和運行成本取得最佳的出水效果的目的,確定采用水解酸化/SBR/混凝沉淀工藝。廢水處理工藝流程如圖1所示。

  3主要構筑物及設計參數

  (1)格柵。人工粗格柵1道,B=0.5m,e=10mm;機械細格柵1道,B=0.5m,e=3mm,材質(zhì)均為不銹鋼。

 。2)調節池。尺寸為14.0m×9.6m×4.5m,鋼混結構,有效容積為320m3,水力停留時(shí)間為12.8h。設潛污泵2臺,1用1備。

 。3)水解酸化池。尺寸為12.3m×4m×6.3m,鋼混結構,總有效容積為295m3,總水力停留時(shí)間為11.8h。池內設彈性填料,底部設布水器均勻布水,出水經(jīng)溢流堰排水至集水槽后自流進(jìn)入SBR反應池。

 。4)SBR反應池。2座,單座尺寸為12m×6m×5.5m,鋼混結構。污泥濃度(MLSS)為4000mg/L,污泥負荷為0.075kgBOD5/(kgMLSSd)。采用非限制性曝氣,運行周期為8h,其中進(jìn)水4h,曝氣時(shí)間6h,沉淀時(shí)間1h,潷水1h。設置旋切式曝氣器300套,潷水器2臺。

 。5)中間水池。尺寸為5m×4m×5.3m,鋼混結構,有效容積為100m3。設置潛污泵2臺,1用1備。(

  6)混凝沉淀池。采用穿孔旋流斜管沉淀池,混凝區配置加藥系統,沉淀區設置排泥系統;炷齾^尺寸為3.6m×1m×5m,沉淀區尺寸為3.6m×3.6m×5m,碳鋼結構。設置斜管填料,雙室加藥裝置,管道混合器進(jìn)行藥劑混合。

  (7)接觸池。尺寸為3.6m×1.2m×3.5m,鋼混結構,有效容積為13m3。設置二氧化氯發(fā)生器1套。

 。8)貯泥池。尺寸為4m×3m×4.3m,鋼混結構,有效容積為48m3,用于貯存混凝沉淀池和SBR排出的剩余污泥,池中污泥送至污泥脫水間脫水

  。(9)綜合間。尺寸為15m×6.6m×4.2m,磚混結構。鼓風(fēng)機房及配電室,羅茨鼓風(fēng)機4臺,3用1備,供SBR池供氧,調節池及污泥貯池曝氣攪拌。(10)污泥脫水間。尺寸為9.9m×7.2m×4.2m,磚混結構。污泥脫水間內設置污泥濃縮脫水一體機1套。配套無(wú)軸螺旋輸送機進(jìn)行污泥輸送。

  4處理效果及分析

  廢水處理各工段出水水質(zhì)見(jiàn)表2。采用水解酸化/SBR/混凝沉淀工藝處理制藥行業(yè)生產(chǎn)廢水,能有效地去除制藥行業(yè)生產(chǎn)廢水中的COD、BOD5、NH3-N、TP及SS,使其出水各指標均能滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)1級標準的要求。

  5調試運行

  根據該工程處理工藝流程,對各關(guān)鍵設備和單體進(jìn)行充水單機調試及聯(lián)動(dòng)調試,具體操作如下:(1)調節池進(jìn)入調節池的生產(chǎn)廢水偏酸性,為預防進(jìn)入處理站的廢水過(guò)度偏酸性,保證后續處理正常運行,故而采用自動(dòng)加減裝置,中和進(jìn)入調節池的酸性廢水。(2)水解酸化池向水解酸化池中投加比例為10%的干污泥,在不同的溫度條件下,投加的比例不同,溫度越低則投加量越大?刂七M(jìn)水COD濃度為500mg/L,進(jìn)水1~2周后,逐漸增加其進(jìn)水COD濃度,當發(fā)現池內懸浮填料有掛膜,且出水不再有污泥上浮溢出,出水逐漸變清(此過(guò)程需3~4周)時(shí),再繼續馴化1周,檢測池內COD去除率穩定后,即可認為水解酸化池啟動(dòng)基本完成。(3)SBR池向每個(gè)SBR池投加1~1.5t的同類(lèi)廢水干污泥,當SBR池達到設計水位時(shí),開(kāi)啟鼓風(fēng)機進(jìn)行充分曝氣,推動(dòng)池內混合液流動(dòng)混合。在SBR池停止進(jìn)水的情況下,悶曝氣24~48h后,觀(guān)察池內活性污泥顏色、生物量和COD等指標的變化情況,以接種污泥回復活性為準,停止曝氣,靜沉1~2h,排出上清液,重復上述操作。根據情況,階段性進(jìn)入水解酸化池的出水,直到出水清澈,鏡檢可發(fā)現污泥中出現大量原生動(dòng)物,同時(shí),SV=30%,表明調試結束,可全負荷運行。(4)混凝沉淀池采用加藥泵向混凝沉淀池中投加絮凝劑PAC和PAM,通過(guò)機械攪拌作用使廢水與藥劑充分混合,提高沉淀區的沉淀效果。PAC的初始投藥量為100mg/L,PAM的初始投藥量為5mg/L,根據出水SS等污染物含量可適當增減投加量,以確定最佳投藥量。

  6經(jīng)濟分析

  該工程總投資為369.18萬(wàn)元,包括構(建)筑物、設備等直接投資為310.94萬(wàn)元;設計費、調試費等間接投資為58.24萬(wàn)元。運行成本主要包括電費、人工費以及藥劑費等,運行費用總計904.24元/d,折合噸水成本為1.51元/t水。

  7結語(yǔ)

 。1)針對中藥制藥行業(yè)廢水中的污染物濃度較高,pH值偏低,水質(zhì)水量波動(dòng)較大等特點(diǎn),選用水解酸化/SBR/混凝沉淀組合工藝對其進(jìn)行處理,工程運行實(shí)踐表明工藝選擇是合理的。(2)生產(chǎn)廢水經(jīng)組合工藝處理后,其出水各污染物指標均能達到《提取類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21905-2008)表2標準的要求。(3)采用該工藝處理中藥制藥行業(yè)廢水的出水水質(zhì)好、運行費用低,具有較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,同時(shí)其處理效果穩定可靠,操作簡(jiǎn)單,有很高的推廣價(jià)值。

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