極寒地區污水處理站運行問(wèn)題及對策論文
【摘要】針對極寒地區某生活污水處理站運行中存在的問(wèn)題進(jìn)行了討論,對極寒天氣條件下生物法生活污水處理站水溫不夠、懸浮物高、水質(zhì)波動(dòng)大及運行中檢測不及時(shí)等問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān),并提出了相應的解決措施,最終滿(mǎn)足回用水標準,解決了企業(yè)生活廢水排放的瓶頸問(wèn)題。
【關(guān)鍵詞】極寒地區;生活污水處理站;水溫;懸浮物;氧含量
1引言
在倡導可持續發(fā)展和綠色發(fā)展理念的今天,企業(yè)在完成經(jīng)濟效益的同時(shí)要承擔其應有的社會(huì )責任,企業(yè)的環(huán)保意識和環(huán)保水平成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和管理水平的標準;隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,企業(yè)的環(huán)保意識逐步提高,生活污水處理設備普遍進(jìn)入企業(yè)使用,但由于極寒地區天氣因素,生活污水處理站運行指標難以達到設計要求。為了向企業(yè)后段工藝提供優(yōu)質(zhì)水源,避免給后段工藝造成影響,需要對生活污水處理站進(jìn)行技術(shù)改造,使回用水質(zhì)達到設計要求[1]。
2生活污水處理工藝簡(jiǎn)介
2.1生物法生活污水處理原理
生活污水處理站主要采用AO法工藝處理生活污水。
2.2工藝流程
生活污水處理站設計規模為600m3/d;生活污水主要來(lái)自生產(chǎn)區域生活用水、辦公及生活區域用水產(chǎn)生的廢水(見(jiàn)圖1)。生活廢水自流至暗渠,流經(jīng)格柵,去除尺寸較大的懸浮物后進(jìn)入調節池,經(jīng)一級提升泵送入調節反硝化池脫氮,進(jìn)入一級氧化池與二級氧化池去除大部分化學(xué)需養量COD、NH-N、磷、固體懸浮物后,進(jìn)入豎流沉淀池進(jìn)行泥水分離[2]。豎流沉淀池出水進(jìn)入中間水池,通過(guò)二級提升泵送入石英砂與活性炭過(guò)濾器去除污染物質(zhì),活性炭過(guò)濾器出水經(jīng)次氯酸鈉殺菌消毒后進(jìn)入生活污水儲水池收集,并通過(guò)回用泵,回用生產(chǎn)部分作沖廁所和綠化之用[3]。二級接觸氧化池內設有循環(huán)泵,將污泥送至調節反硝化池脫氮。豎流沉淀池污泥通過(guò)污泥回流泵送至調節反硝化池及污泥池,污泥上清液自流進(jìn)入調節反硝化池進(jìn)一步處理,底泥用罐車(chē)拉至防滲漏渣場(chǎng)進(jìn)行填埋[4]。調節池、調節反硝化池等池體與風(fēng)管連接,產(chǎn)生的臭氣通過(guò)離心機送入活性炭吸附碳除臭,避免產(chǎn)生二次污染。
2.3進(jìn)出水水質(zhì)
生活污水進(jìn)出水質(zhì)如表1所示。實(shí)際運行中5日需養量BOD5、SS、氨氮、總磷等指標均未達到標準,其余指標達標。
3存在的問(wèn)題
1)進(jìn)入污水調節池的進(jìn)水水溫過(guò)低(1)由于北方冬春季室外溫度為-35~-47℃,企業(yè)為了防止生活水管凍裂,生活用水處于長(cháng)流水狀態(tài),進(jìn)入生活污水調節池的進(jìn)水水溫最低1~5℃。(2)冬春季調節池出水溫度比夏季溫度低20℃,出水溫度為10℃;調節池、調節反硝化池與周邊環(huán)境溫差較大,向周?chē)h(huán)境散熱較快,調節反硝化池溫度只能維持在8~10℃。2)早晚進(jìn)水水質(zhì)、水量波動(dòng)大設計處理量600m3/d,調節池有效容積33m3,停留時(shí)間41min。由于進(jìn)水分別來(lái)自廠(chǎng)區和生活區,廠(chǎng)區水溫較低水中含的有機物會(huì )減少,生活區水溫較高水中含的有機物多,調節池偏小,停留時(shí)間偏短,調節池起不到收集均質(zhì)作用,影響反硝化池的脫氮。3)反硝化池廢水硝化時(shí)間短反硝化池容積77m3,氧化池容積280m3,按照A/O工藝設計的要求,A級與O級停留時(shí)間比大于1:3,但由于原設計采用4臺20m3/h回流水泵運行控制流量,保證不了反硝化池液位及停留時(shí)間,影響反硝化池的脫氮效果。4)豎流沉淀池中有大量礬花上浮,上清液混濁,出水水質(zhì)懸浮物不合格(1)發(fā)現豎流沉淀池污泥為8d打至調節反硝化池及污泥池,而每天產(chǎn)濕污泥體積1.2m3,超出沉淀池中的污泥有效容積5.2m3;(2)通過(guò)計算后,發(fā)現中心管下端至反射板表面之間的縫隙高度未在0.25~0.50mm范圍內,導致沉淀池中有大量礬花上浮,上清液混濁,后續出水水質(zhì)懸浮物不合格。5)設計系統陳舊,調節池無(wú)在線(xiàn)pH計、氧化池氧含量分析儀表;監測嚴重滯后導致水質(zhì)指標無(wú)法滿(mǎn)足后續工藝要求。
4改進(jìn)措施
1)要使硝化池的廢水保持在所要求的溫度,須在調節池內通過(guò)技術(shù)改造增加蒸汽加熱(見(jiàn)圖2)。當前段池內溫度達不到25℃時(shí),通過(guò)手動(dòng)調節蒸汽截止閥進(jìn)行加熱達到所需溫度,經(jīng)一級提升泵送入調節反硝化池。極寒天氣下平均處理量20m3/h,調節池進(jìn)水溫度為1~5℃,每小時(shí)使用蒸汽量為(蒸汽壓0.35MPa):Q吸=c水×m水×Δt=1.092×109J;Q放=Q吸=1.092×109J因為Q吸=Q放=m蒸汽×q蒸汽,所需蒸汽的質(zhì)量:m蒸汽=Q放/q蒸汽=2.87t。式中,Q吸為物質(zhì)的吸收熱量,J;Q放為物質(zhì)的放出熱量,J;C水為水的比熱容,J/(kg℃);m水為水的質(zhì)量,kg;m蒸汽為蒸汽的質(zhì)量,kg;q蒸汽為蒸汽的質(zhì)量能(熱值),J/kg;Δt為物質(zhì)的變化溫度,℃。2)目前調節池有效容積為33m3,依據《建筑中水設計規范》(GB50336—2002)5.3節5.3.2條,按連續進(jìn)水計算,調節池有效容積日處理水量最低必須達到35%,實(shí)際進(jìn)水量20m3/h,計算得有效容積160m3。增加一個(gè)有效容積130m3(調節池尺寸為5.5m×4.5m×5.5m)池子與原調節池串聯(lián),對污水的水質(zhì)水量波動(dòng)起到均衡作用。3)取消原反硝化池4臺回流水泵,在反硝化池與一級氧化池之間隔墻4.5m,高處,開(kāi)5個(gè)DN100孔形成自流,保證反硝化時(shí)間,通過(guò)證明當進(jìn)水的氨氮濃度達到50mg/L時(shí),出水的濃度在5mg/L以下。4)首先,將中心管下端至反射板表面之間的縫隙高度調整至0.3mm,保證進(jìn)水均勻,減少對沉淀區的干擾;其次,每天將沉淀池污泥返至調節反硝化池,充分利用池子容積利用率;最后,在豎流沉淀池內加裝斜度60°六角PP乙丙共聚蜂窩斜管填料,用尼龍繩系在支架鋼管上,斜板上部形成沉淀段,下部形成穩定的接觸絮凝段,充分發(fā)揮絮凝和攔截作用,達到鞏花與水分離的目的。5)在調節池、調節反硝化池內增加在線(xiàn)pH計;根據有關(guān)資料研究“在pH6.5~7.5之間時(shí),氧化池中磷釋放比較穩定,豎流沉淀池除濁度(硫酸鋁)比較好,次氯酸鈉消毒最佳”,及時(shí)監控調節池內生活污水pH,pH高于8或小于6時(shí),及時(shí)進(jìn)行酸堿中和調節,達到除氮、除磷及除濁度的最佳值。6)增加氧含量在線(xiàn)分析儀表,根據理論值進(jìn)行計算:設計處理能力為25m3/h,一般運行量為20m3/h,最低運行量為13m3/h,進(jìn)水BOD5最大值為400mg/L。出水約為10mg/L,按照傳統的活性污泥空氣需要量公式進(jìn)行測算:Da=22.5~40m3/kg(BOD5)r,(BOD5)r代表BOD5去除量。滿(mǎn)負荷運行風(fēng)量約為3.8~6.5m3/min,一般運行時(shí)風(fēng)量約為2.9~5.2m3/min,最低運行時(shí)風(fēng)量約為1.9~3.4m3/min。為達到去除磷及BOD效果最佳,采用一級氧化池空氣量70%、二級氧化池空氣量30%計算得:一級氧化池一般運行時(shí)風(fēng)量約為2~3.64m3/min,二級氧化池0.9~1.6m3/min,一級氧化池最低運行時(shí)風(fēng)量約為1.3~2.4m3/min。二級氧化池0.6~1m3/min。操作過(guò)程中及時(shí)對一級氧化池、二級氧化池的閥門(mén)進(jìn)行調節,嚴格控制氧化池氧含量在2~5mg/L。
5結語(yǔ)
通過(guò)對污水處理站的改造調試運行,解決了極寒天氣下污水處理的各種問(wèn)題,出水水質(zhì)達標回用標準,為極寒地區污水處理運行積累了寶貴經(jīng)驗。
【參考文獻】
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