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組合工藝在啤酒廢水處理工程中的應用論文
摘要:介紹UBF-CASS處理啤酒廢水的工藝流程、主要設計參數、運行效果、經(jīng)濟參數、相關(guān)經(jīng)驗。運行結果表明,該工藝出水水質(zhì)達到《啤酒工業(yè)污染物排放標準》中的表1標準。該工藝具有適應性強、啟動(dòng)快、運行穩定、產(chǎn)泥量少、處理效果好等優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:啤酒廢水;UBFCASS;組合工藝;啤酒廢水
大多采用厭氧—好氧聯(lián)合生化降解工藝來(lái)處理。目前比較常見(jiàn)的厭氧工藝為UASB,該工藝可以承受比較高的負荷,但初次啟動(dòng)難度大,費時(shí)費力。大多數啤酒廠(chǎng)一般都在氣溫較低的初春開(kāi)始生產(chǎn),使UASB的啟動(dòng)時(shí)間更長(cháng)。本文結合河北某啤酒有限公司啤酒廢水處理工程實(shí)例,討論采用厭氧復合床(UBF)反應器對啤酒廢水進(jìn)行厭氧處理,經(jīng)過(guò)多年的實(shí)際運行證明,UBF反應器初次啟動(dòng)速度快,運行穩定性強。厭氧出水再經(jīng)SBR改良型工藝周期循環(huán)活性污泥法(CASS)處理,出水水質(zhì)相當穩定。CASS是在SBR的進(jìn)水端增加了1個(gè)生物選擇器,實(shí)現了連續進(jìn)水(沉淀期、排水期仍可連續進(jìn)水),間歇排水。CASS工藝集反應、沉淀、排水于一體,還具有一定的脫氮除磷效果。經(jīng)UBF-CASS組合工藝處理后出水能夠穩定達到《啤酒工業(yè)污染物排放標準》(JB19821—2005)中的表1標準。
1廢水來(lái)源及水量水質(zhì)
該公司啤酒年產(chǎn)3萬(wàn)t,位于河北省北部靠近渤海灣,春季溫度較低,厭氧啟動(dòng)較為困難。其廢水主要包括浸麥廢水、糖化廢水、廢酵母液、洗滌廢水等。廢水主要含可生物降解的有機物及一定量的SS,有機成分主要包括糖、可溶性淀粉、蛋白質(zhì)等有機物,可生化性比較好。廢水處理站設計水量3000m3/d,CODcr為2000mg/L,BOD5為1000mg/L,SS為800mg/L,pH為6~8。處理后的水質(zhì)達到《啤酒工業(yè)污染物排放標準》(JB19821—2005)中的表1標準要求,即CODcr≤80mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤70mg/L,氨氮≤15mg/L,TP≤3mg/L,pH值為6~9。
2處理工藝及構筑物
2.1工藝流程
廢水首先經(jīng)格柵、預沉池進(jìn)行物化預處理。然后進(jìn)入酸化調節池,均質(zhì)均量,同時(shí)發(fā)生一定程度的水解酸化作用以減輕后續處理負荷。經(jīng)以上初步處理后,得到穩定的進(jìn)水水質(zhì)水量,連續進(jìn)入UBF反應器厭氧處理,出水自流進(jìn)入CASS反應池進(jìn)行好氧處理。CASS部分污泥回流至水解酸化池處理。污泥濃縮池上清液、壓濾機濾液返回酸化調節池再次進(jìn)入處理程序。干泥外運做農肥。具體工藝流程見(jiàn)圖1。
2.2主要處理構筑物
。1)預沉池。廢水中含有硅藻土等易沉雜質(zhì),須經(jīng)沉淀去除。設預沉池1座(12.8m×8.8m×3.0m),分2格,交替運行,鋼混結構。(2)酸化調節池。生產(chǎn)過(guò)程中,各車(chē)間廢水間歇排放,各股廢水水質(zhì)水量均變化較大。該池在調節水質(zhì)水量的同時(shí),還能對廢水進(jìn)行水解酸化預處理,減輕后續設施工作壓力,同時(shí)能夠對好氧污泥進(jìn)行減量化處理。鋼混地下結構(30.7m×11.7m×3.5m),HRT為10h。內設潛污泵2臺,1用1備,另設空氣攪拌裝置1套。(3)UBF反應器。2座,鋼制結構(10.0m×8.5m)。設計參數:常溫運行,HRT為10.5h,容積負荷為4.0kgCOD/m3d。采用大阻力布水系統,內掛軟性填料。為保證池內厭氧狀態(tài),并防止臭氣散逸,在UBF反應器上方采用集氣裝置密封,出氣管設水封堿洗除臭裝置。(4)CASS池。矩形CASS反應池1座4格,鋼混地上結構(29.4m×(7.4m×4格)×5.0m)。設計參數:污泥濃度3kgMLSS/m3,BOD污泥負荷0.15kg/kg.d,運行周期12h。采用微孔曝氣方式,供氣量為40m3/min。
3調試與運行效果
培菌工作:UBF反應器及CASS池接種菌種取自本地城市污水處理廠(chǎng)剩余污泥。當時(shí)當地氣溫較低,但因廢水水溫在25~30℃范圍內,故無(wú)需對進(jìn)入UBF反應器的廢水增溫。UBF調試初期采用間歇式進(jìn)水,1個(gè)月后改為連續進(jìn)水,容積負荷逐步提高到2.5kgCOD/m3.d,2個(gè)月后達到設計負荷,調試期間不定期地向UBF反應器投加適量的營(yíng)養鹽。CASS采用悶曝法進(jìn)行調試,反應池接種污泥與廢水混合稀釋后,連續小氣量悶曝1周后,每天進(jìn)水2次,每次停止曝氣后沉淀2h,排出部分上清液。厭氧系統經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的運行調試后進(jìn)入穩定運行階段,好氧系統經(jīng)過(guò)1個(gè)多月就達到穩定。經(jīng)當地監測站監測,該系統出水水質(zhì)為:CODcr55~70mg/L,BOD512~16mg/L,SS25~55mg/L,氨氮6~8mg/L,TP1.5~2mg/L,PH值為6~9,可達《啤酒工業(yè)污染物排放標準》中的表1標準,并通過(guò)當地環(huán)保局驗收。
4主要經(jīng)濟技術(shù)指標
廢水處理站廢水處理站裝機容量為135kW,日均運行功率為60kW/h,t水電耗為0.48kW/h,電費以0.6元/(kWh)計,則電耗約為0.29元/m3。工作人員6人,工資以3000元/人月計,則人工費為0.18元/m3,另計維修費等約0.23元/m3,廢水直接處理費用約為0.7元/m3。5經(jīng)驗與討論(1)UBF反應器為系統的穩定低耗運行提供保證,啟動(dòng)時(shí)間短,處理效果好,特別適合中小型啤酒廠(chǎng)低溫快速啟動(dòng)生產(chǎn)的要求。(2)UBF反應器中設有填料層,生物膜在填料上附著(zhù),可以有效攔截污泥,防止了污泥流失現象,使厭氧處理效果穩定。(3)CASS作為后續好氧處理工藝,兼具SBR優(yōu)點(diǎn),可根據進(jìn)水水質(zhì)調整時(shí)間和排水比,操作靈活簡(jiǎn)便,省去了沉淀池及污泥回流設備,進(jìn)一步簡(jiǎn)化了管理,降低了工程投資,在實(shí)際應用中具有明顯優(yōu)勢。(4)CASS生物選擇器能選擇培育絮凝性細菌,使活性污泥在生物選擇器中經(jīng)歷一個(gè)高負荷的吸附階段,隨后在主反應區進(jìn)行較低負荷的基質(zhì)降解階段,能很好完成基質(zhì)降解的全過(guò)程和污泥再生。(5)CASS池剩余污泥回流入酸化調節池進(jìn)行減量消化處理,力求做到少污泥或無(wú)污泥,運行結果表明系統排放剩余污泥量很少。
參考文獻
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